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作者:張毅
鋼鐵行業(yè)是國(guó)家振興發(fā)展的基礎(chǔ),而鋼鐵質(zhì)量的提高更是當(dāng)今新課題。在煉鋼專(zhuān)家系統(tǒng)中,鐵水、褒鋼和各種添加劑的比例是控制鋼種質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵因素[1],過(guò)去主要通過(guò)人工對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),但廢鋼種類(lèi)較多,經(jīng)常出現(xiàn)人為錯(cuò)誤或配斟誤差超出專(zhuān)家系統(tǒng)的要求,從而使成品鋼種達(dá)不到技術(shù)要求,只能降等級(jí)使用,造成極大經(jīng)濟(jì)損失:鋼廠行車(chē)加料配料系統(tǒng)正是基于這種需求建立起來(lái)的,它能很好地滿足專(zhuān)家系統(tǒng)的需求,大大提高鋼材的質(zhì)量和成品率,節(jié)約人力物力:由于系統(tǒng)中涉及的添加成分較多、重量不等和生產(chǎn)節(jié)奏快,需要多臺(tái)行車(chē)協(xié)同作業(yè),且這些設(shè)備為移動(dòng)設(shè)備,所以對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群涂煽啃蕴岢隽溯^高要求。本文根據(jù)對(duì)馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馬鋼”)某車(chē)間實(shí)際情況的調(diào)研和多種方案的對(duì)比,采用ZigBee無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為系統(tǒng)的主要傳輸手段二系統(tǒng)于2011年投入運(yùn)行,效果良好。
1 系統(tǒng)需求
馬鋼某車(chē)間共有14個(gè)料倉(cāng)、3臺(tái)天車(chē)和2條料斗車(chē),每個(gè)料倉(cāng)可能放置一種或多種廢鋼,現(xiàn)場(chǎng)布局如圖1所示。生產(chǎn)時(shí)通過(guò)鐵水重量、溫度以及需煉鋼的種類(lèi)由專(zhuān)家系統(tǒng)給出廢鋼和添加劑的配料單,通過(guò)鋼廠二級(jí)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳輸給廢鋼操作室,由廢鋼操作室值班人員根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)情況、設(shè)備使用情況等發(fā)出加料指令,加料指令可要求由一臺(tái)或多臺(tái)加料天車(chē)將廢鋼和添加劑加入指定的料斗中,且每種廢鋼的重量誤差不得大于0.5 t。加料完成后需將當(dāng)前配料情況上傳至二級(jí)網(wǎng)絡(luò)中,以便系統(tǒng)保存查詢及完善煉鋼工藝。系統(tǒng)要求指示清晰、穩(wěn)定可靠、操作方便、數(shù)據(jù)反應(yīng)靈敏。
鋼廠屬重工業(yè)區(qū),環(huán)境非常惡劣,其粉塵中含有大量的金屬屑,且其大部分建筑材料為金屬,這些都會(huì)嚴(yán)重影響電磁波的傳輸,而系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)通信的可靠性、實(shí)時(shí)性以及控制網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性都有特定的要求。另外,天車(chē)屬于移動(dòng)設(shè)備,其移動(dòng)的范圍相對(duì)較大,天車(chē)在移動(dòng)過(guò)程中其數(shù)據(jù)傳輸鏈路處于不斷的重組之中。在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),這些因素都需要考慮在內(nèi)。
2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
針對(duì)馬鋼車(chē)間布局和車(chē)間環(huán)境,為了高效可靠地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)需求,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和方案對(duì)
比,最終確定以ZigBee無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),建立煉鋼加料配料無(wú)線網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)輔助系統(tǒng)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。按功能將整個(gè)系統(tǒng)分為ZigBee無(wú)線傳輸系統(tǒng)、主控計(jì)算機(jī)、天車(chē)
XY方向定位和天車(chē)操作室操作終端等模塊。
2.1 ZigBee無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò)
ZigBeec2]標(biāo)準(zhǔn)即802.15.4標(biāo)準(zhǔn),是IEEE 802.15工作組為短距離低速率無(wú)線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的無(wú)線組網(wǎng)技術(shù),具有省電、可靠、成本低、時(shí)延短、網(wǎng)絡(luò)容量大、自組網(wǎng)和安全等優(yōu)點(diǎn)。ZigBee協(xié)議在各個(gè)層面上分別采用了不同的安全保障機(jī)制。在物理層上,IEEE 802.15.4協(xié)議采用了DSSS技術(shù)來(lái)抑制噪聲的干擾[3]。可通過(guò)較大帶寬信號(hào)傳輸,提高ZigBee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的抗干擾能力,保證強(qiáng)干擾條件下信息的可靠傳輸。且Zig-Bee無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的可擴(kuò)展性。
而在天車(chē)設(shè)備上,由于天車(chē)是可移動(dòng)設(shè)備且其移動(dòng)范圍較大,在移動(dòng)距離較長(zhǎng)傳輸質(zhì)量
下降時(shí),需要無(wú)線數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)整傳輸鏈路以達(dá)到更好的傳輸效果。在廢鋼的日常配料工作中,
由于生產(chǎn)節(jié)奏較快,而且有多臺(tái)天車(chē)同時(shí)工作,因此對(duì)無(wú)線傳輸速度和傳輸鏈路的變換時(shí)間有一定的要求。ZigBee無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)新增節(jié)點(diǎn)的典型網(wǎng)絡(luò)參與時(shí)間為30 ms,節(jié)點(diǎn)從休眠狀態(tài)激活進(jìn)人工作狀態(tài)的典型時(shí)延為15 ms,處于工作狀態(tài)的節(jié)點(diǎn)的典型存取時(shí)間15 ms,對(duì)于最長(zhǎng)等待時(shí)間在10 ms量級(jí)以上的控制環(huán)境,ZigBee技術(shù)完全可以滿足實(shí)時(shí)性的要求f 41。
由于整個(gè)廢鋼車(chē)間面積較大,是一個(gè)相對(duì)狹長(zhǎng)的區(qū)域,且天車(chē)移動(dòng)范圍較大,因此協(xié)調(diào)器和各個(gè)終端間的通信可能不能直接進(jìn)行,而是需要經(jīng)過(guò)一個(gè)或多個(gè)無(wú)線路由器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),而且由于天車(chē)在不斷移動(dòng),其在不同的時(shí)間段內(nèi)可能通過(guò)不同的路由與協(xié)調(diào)器進(jìn)行通信,因此本系統(tǒng)在兩個(gè)天跨之間分散安放路由器,通過(guò)ZigBee系統(tǒng)本身的自組網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn)終端與協(xié)調(diào)器間的無(wú)線通信,完成整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸功能。
2.2主控系統(tǒng)
主控計(jì)算機(jī)采用工控機(jī)作為硬件平臺(tái),以C#作為軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)基于Windows操作系統(tǒng)的可視化操作界面,數(shù)據(jù)庫(kù)采用Oracle系統(tǒng)。
主控系統(tǒng)是系統(tǒng)控制核心,主要功能包括:
(1)通過(guò)局域網(wǎng)與鋼廠二級(jí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,獲得專(zhuān)家系統(tǒng)的添加廢鋼數(shù)據(jù),并將加料完成后的數(shù)據(jù)上傳二級(jí)網(wǎng)絡(luò)供系統(tǒng)查詢和存檔。
(2)具有良好的操作界面,以便廢鋼操作_[下發(fā)指令和上傳數(shù)據(jù)。
(3)在無(wú)人值守狀態(tài)下可以自動(dòng)分配加料計(jì)劃,下發(fā)加料指令。
(4)可以由廢鋼操作工對(duì)每個(gè)料倉(cāng)或某個(gè)料倉(cāng)內(nèi)指定區(qū)域堆放廢鋼種類(lèi)進(jìn)行定義。
(5)對(duì)每臺(tái)天車(chē)上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算,由X、Y方向定位信息確認(rèn)當(dāng)前添加的廢鋼種類(lèi)并將由天車(chē)稱稱重得到的廢鋼重量與已加入料斗廢鋼重量累加。
(6)通過(guò)RS232總線和ZigBee協(xié)調(diào)器進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,獲得天車(chē)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.3定位系統(tǒng)
天車(chē)x方向的定位是指沿天車(chē)運(yùn)動(dòng)方向定位,通過(guò)X方向定位可以獲得當(dāng)前天車(chē)移動(dòng)至某個(gè)料倉(cāng)內(nèi)的信息。而天車(chē)y方向定位是指天車(chē)上小車(chē)移動(dòng)位置,它和X方向垂直,通過(guò)y方向定位可以獲得當(dāng)前天車(chē)在某個(gè)料倉(cāng)內(nèi)的縱向坐標(biāo),從而獲得添加料的具體位置。定位系統(tǒng)由X、y方向定位采集器和X、y方向定位信標(biāo)構(gòu)成[5]。
2.4 天車(chē)操作室操作終端
天車(chē)操作室操作終端是系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵部分,它是以ARM為硬件平臺(tái),以Linux嵌入式系統(tǒng)為軟件平臺(tái),其功能包括:
(1)顯示當(dāng)前加料指令信息、加料計(jì)劃表、實(shí)際加料情況、實(shí)際加料的種類(lèi)和位置信息。
(2)通過(guò)RS485和無(wú)線終端進(jìn)行通信,由無(wú)線終端將加料數(shù)據(jù)發(fā)送給主控制計(jì)算機(jī)并獲得相關(guān)指令和數(shù)據(jù)信息。
(3)由相關(guān)鍵盤(pán)操作獲得天車(chē)操作工的確認(rèn)信息。
(4)通過(guò)天車(chē)電磁吸盤(pán)的輔助接點(diǎn)獲得當(dāng)前吸盤(pán)加電和斷電情況,從而獲得當(dāng)前廢鋼加
料過(guò)程的廢鋼種類(lèi)和添加料倉(cāng)位置。
(5)通過(guò)對(duì)行車(chē)加料重量信息處理獲得較為準(zhǔn)確的重量。
2.5 天車(chē)加料重量處理
為了獲得穩(wěn)定可靠的廢鋼重量,在實(shí)際設(shè)計(jì)中對(duì)電磁吸盤(pán)從通電到斷電整個(gè)過(guò)程的重量曲線(如圖3所示)進(jìn)行了分析統(tǒng)計(jì)。該曲線共分為5個(gè)階段,其中AB階段為初始吸盤(pán)上升階段,天車(chē)稱所表現(xiàn)的廢鋼重量值為:廢鋼重力+上升加速度產(chǎn)生的力+吸盤(pán)與地面廢鋼吸力的合力;BC階段為吸盤(pán)上升較高時(shí)吸力較小可以忽略,上升處于降速過(guò)程階段,廢鋼重量值表現(xiàn)為:廢鋼重力一上升負(fù)加速度產(chǎn)生的力的合力:CD階段為吸盤(pán)不再升降而天車(chē)平移階段,廢鋼重量值表現(xiàn)為:實(shí)際廢鋼重力:DE階段為吸盤(pán)加速下降階段,廢鋼重量值表現(xiàn)為:廢鋼重力一下降加速度產(chǎn)生的合力;EF階段為吸盤(pán)降至料倉(cāng)上方,減速下降階段,廢鋼重量值表現(xiàn)為:廢鋼重量+下降負(fù)加速度產(chǎn)生的力+吸盤(pán)與廢鋼料斗產(chǎn)生的吸引力的合力。通過(guò)對(duì)整個(gè)天車(chē)加料過(guò)程重量的密集采樣,獲得平穩(wěn)階段廢鋼重量值,對(duì)這些值進(jìn)行平滑處理獲得一個(gè)準(zhǔn)確的廢鋼重量。
3 系統(tǒng)測(cè)試、應(yīng)用及效益
為了保證系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,無(wú)線傳輸?shù)膶?shí)時(shí)與可靠性,X、l,方向定位的準(zhǔn)確性和主控軟件需滿足實(shí)際操作需求。在系統(tǒng)測(cè)試階段,無(wú)線方面主要進(jìn)行了數(shù)據(jù)集中下發(fā),定位數(shù)據(jù)快速上傳以及對(duì)各個(gè)無(wú)線點(diǎn)故障診斷測(cè)試。經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)線傳輸最大數(shù)據(jù)延時(shí)約1 s.無(wú)線傳輸?shù)膯未慰墒盏綌?shù)據(jù)為80%,經(jīng)重發(fā)校驗(yàn)后數(shù)據(jù)傳輸可達(dá)99.9%。該系統(tǒng)已實(shí)際運(yùn)行近5年,無(wú)線傳輸?shù)膶?shí)時(shí)和可靠性均經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)。X、y方向定位誤差約在0.5 m以下,完全滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。主控軟件也是本系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,在測(cè)試階段結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工況和操作T的知識(shí),使界面更加簡(jiǎn)單、操作更加方便,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的磨合,工人操作起來(lái)更加得心應(yīng)手。
該系統(tǒng)的最大經(jīng)濟(jì)效益在于提高了廢鋼加料的精度和煉鋼配料的科學(xué)性,同時(shí)該系統(tǒng)也
是煉鋼專(zhuān)家系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),提高了特種鋼的成品率,改變了原來(lái)煉鋼時(shí)不知達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)只有化驗(yàn)后才能確認(rèn)煉出來(lái)的鋼種的被動(dòng)局面。在該系統(tǒng)的協(xié)調(diào)下可以實(shí)現(xiàn)多臺(tái)天車(chē)同時(shí)
合配一爐廢鋼和一臺(tái)天車(chē)配多爐廢鋼,極大地提高了配鋼速度及配鋼合理性,滿足了生產(chǎn)的
快節(jié)奏要求。系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,有效節(jié)約了人力,原廢鋼值班室一個(gè)班至少需要三個(gè)操作工才能正常生產(chǎn),使用本系統(tǒng)后正常情況只需要有一個(gè)值班人員就完全能滿足生產(chǎn)需求,同時(shí)也降低了對(duì)行車(chē)工的要求。
4 結(jié)束語(yǔ)
本文根據(jù)煉鋼配料實(shí)際需求和工況完成了系統(tǒng)的主控軟件、硬件和底層軟件的設(shè)計(jì)和現(xiàn)
場(chǎng)的安裝調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)行車(chē)的無(wú)線數(shù)據(jù)收發(fā)和自組網(wǎng)、行車(chē)大小車(chē)自動(dòng)定位、廢鋼種類(lèi)自動(dòng)識(shí)別等功能,很好地滿足了實(shí)際需求。整個(gè)系統(tǒng)具有穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快、操作方便等特點(diǎn),系統(tǒng)實(shí)際使用至今整體運(yùn)行狀況良好,已經(jīng)成為廢鋼配料不可或缺的幫手,深受使用人員好評(píng)。而且本系統(tǒng)具有較好的移植性和可擴(kuò)展性,目前該系統(tǒng)已在多家鋼廠得以推廣使用,創(chuàng)造了較好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
在本系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,得到馬鋼和北京市科海龍華工業(yè)自動(dòng)化儀器有限公司的大力支持與幫助,在此深表感謝。
5摘要:
針對(duì)傳統(tǒng)煉鋼過(guò)程中廢鋼加料主要通過(guò)電話下達(dá)人工統(tǒng)計(jì)并實(shí)施,因而效率低下出錯(cuò)率高的問(wèn)題,本文采用ZigBee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)解決了天車(chē)移動(dòng)中無(wú)線傳輸難題,實(shí)現(xiàn)了加料的自動(dòng)化和加料后數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳.降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了煉鋼過(guò)程中的人為因素。該系統(tǒng)經(jīng)實(shí)際調(diào)試并運(yùn)行后,達(dá)到了預(yù)期效果,具有一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益.
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