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關于600MW超臨界循環(huán)流化床機組RB控制策略研究

作者:鄭曉敏   

    在四川白馬循環(huán)流化床示范電站(以下簡稱白馬電廠)超臨界循環(huán)流化床機組進行試驗前及試驗過程中對控制方案進行了優(yōu)化,試驗獲得了成功。

    白馬電廠600 MW超臨界循環(huán)流化床機組是目前世界上投產(chǎn)的最大容量循環(huán)流化床機組。鍋爐由東方鍋爐廠設計、生產(chǎn),型號為DG1900/25.4 -119型.是東方鍋爐廠完全白主開發(fā)的第一臺600 MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐機組。鍋爐采用雙布風板單爐膛、H型布置、平衡通風、一次中間再熱、循環(huán)流化床燃燒方式,采用外置式換熱器調(diào)節(jié)爐膛床溫及再熱蒸汽溫度.采用高溫冷卻式旋風分離器進行氣固分離.鍋爐整體呈左右對稱布置。給煤系統(tǒng)采用4條給煤線,爐膛左、右側(cè)各2條。給水系統(tǒng)配置2臺50%BMCR調(diào)速汽動給水泵,1臺30%BMCR定速電動給水泵作為啟動泵。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量1900 t/h,主蒸汽額定溫度為571℃,主蒸汽壓力25.4 MPa,再熱蒸汽額定溫度為569℃,再熱蒸汽壓力4.529 MPa。汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的N600-24.2/566/566型超臨界參數(shù)、單軸、一次中間再熱、三缸四排汽凝汽式汽輪機。主蒸汽額定溫度為566 ℃,主蒸汽壓力24.2 MPa,再熱蒸汽額定溫度為566℃,再熱蒸汽壓力3.967 MPa。分散控制系統(tǒng)采用國電智深公司的EPDF-NT+控制系統(tǒng),實現(xiàn)機爐電一體化控制。

1  超臨界循環(huán)流化床機組RB控制策略

    超臨界循環(huán)流化床機組的RB控制功能與超臨界煤粉爐基本相同,都是在輔機故障的情況下將負荷快速降至機組允許的最大出力。但流化床鍋爐在燃燒工藝上又與煤粉爐不同,煤粉爐的RB控制由模擬量控制系統(tǒng)(MCS)和爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)( FSSS)共同完成,而流化床機組的RB控制僅由MCS來實現(xiàn)。燃料控制主要是控制RB狀態(tài)下對應的煤量.保證鍋爐在低負荷時燃燒穩(wěn)定,不存在快速切除部分燃料系統(tǒng)及快速投入油槍助燃的功能。此外,床溫超溫RB、分離器超溫RB則是流化床機組特有的項目。600 MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐煙風系統(tǒng)、給煤系統(tǒng)工藝又與普通300 MW等級流化床鍋爐不全相同,因此控制策略也有所差別。

1.1  RB允許及復位條件

    如圖1所示,當煙風系統(tǒng)、給煤系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、汽輪機主控都投入自動,并且機組負荷大于350 MW時,允許投入RB功能。當RB發(fā)生1 200 s后或機組負荷小于330 MW (50%BMCR)時RB自動復位,當出現(xiàn)危及機組安全運行的工況時,可手動復位RB過程。

    600 MW超臨界循環(huán)流化床機組RB功能對自動控制系統(tǒng)有著嚴格的要求,例如煙風系統(tǒng)、給煤系統(tǒng)等,若系統(tǒng)退出自動方式,將難以實現(xiàn)鍋爐安全降負荷,以下對幾個較為復雜的系統(tǒng)進行說明。

1.1.1給煤系統(tǒng)

    鍋爐采用回料器、外置床返料管聯(lián)合給煤形式.為保證給煤的均勻性,鍋爐設12個給煤點,分別布置在6臺回料器至爐膛灰道和6臺外置式換熱器至爐膛的灰道上。因此給煤控制設計為2個燃料主控,分別控制爐膛左、右側(cè)的給煤機。當兩側(cè)燃料主控都在自動時,可設分配系數(shù)來分配兩側(cè)的給煤量。

    在RB過程中,給煤量變化很大,為保證左、右側(cè)給煤量和床壓的均衡,當兩側(cè)燃料主控都在自動時.才允許投入RB功能。

1.1.2    一次風系統(tǒng)

    一次風系統(tǒng)分為兩級控制,一次風機控制熱一次風壓力,2個一次風風門分別控制進入爐膛兩側(cè)“支腿”的一次風量。

    鍋爐正常運行時,雙“支腿”是爐膛流化層的密相區(qū),2只“支腿”之間床壓處于相對平衡狀態(tài)。由于一次風量、給煤量及給煤粒徑等原因,這種平衡有可能在運行中打破,引起一側(cè)“支腿”流化作用強于另外一側(cè),床料也因此被吹向另外一側(cè).造成一側(cè)床壓降低,另一側(cè)床壓升高,嚴重時會造成一側(cè)床料塌死,另外一側(cè)床料被吹空。當某側(cè)一次風量設定值和測量值的偏差高于設定風量的15%時.表明該側(cè)爐膛堆積的床料在持續(xù)增加.此時,采取在一次風壓調(diào)節(jié)器輸出疊加一個前饋環(huán)節(jié),瞬間增大一次風壓力,將爐膛床料吹向兩“支腿”.以恢復雙“支腿”的正常流化狀態(tài)。一次風壓力設定值為爐膛差壓(兩側(cè)大選后)的函數(shù).這是克服“翻床”的關鍵。當某側(cè)床料增多時.其床壓必然升高,而不管是哪一側(cè)床壓升高,兩側(cè)床壓的大值必然升高。所以,一次風壓設定值跟蹤爐膛差壓的大值,可以避免“翻床”的發(fā)生。一次風量指令為鍋爐指令的函數(shù)并受最低流化風量的限制。

    為保證鍋爐在所有工況下的流化正常,避免“翻床”發(fā)生,一次風壓和一次風量投入自動也是RB投入的條件之一。

1.1.3二次風系統(tǒng)

    二次風經(jīng)空氣預熱器(空預器)加熱后進人兩側(cè)爐膛的內(nèi)外側(cè),作為燃燒及燃燒調(diào)整用風。2個內(nèi)二次風門分別控制進入兩側(cè)爐膛內(nèi)側(cè)的燃燒風.風量指令為鍋爐指令的函數(shù)。2個外二次風門調(diào)節(jié)燃燒調(diào)整用風,用于控制總風量,維持正常的風煤比,總風量控制中有氧量校正環(huán)節(jié)。二次風機則控制二次風壓力。

    為保證鍋爐的正常燃燒,維持正常的風煤比,RB期間二次風系統(tǒng)必須要投入自動。

1.1.4給水系統(tǒng)

    為保證機組工質(zhì)和能量的平衡,當給水流量控制和焓值控制都投入自動時,允許投入RB。

1.2  參數(shù)越限RB

    參數(shù)越限RB為流化床鍋爐特有,包括分離器超溫RB和床溫超溫RB,邏輯如圖2所示。

1.2.1  分離器超溫RB

    RB功能投入時,任意旋風分離器出口煙氣溫度大于1 030 ℃.觸發(fā)分離器超溫RB,機組負荷小于330 MW自動復位。

1.2.2 J-溫超溫RB

    RB功能投入時,爐膛左、右側(cè)上部床溫大于980 ℃(每側(cè)3取2后相“或”),觸發(fā)床溫超溫RB,機組負荷小于330 MW自動復位。

    參數(shù)越限RB曰標負荷為300 MW,鍋爐降負荷速率為100%ECR/min。

1.3輔機RB

    輔機RB包括引風機RB、二次風機RB.給水泵RB。邏輯如圖3所示。

1.3.1  引風機RB

    RB功能投入時,2臺引風機運行.任意一臺跳閘,觸發(fā)引風機RB,機組負荷小于引風機最大出力(330 MW)自動復位。

1.3.2二次風機RB

    RB功能投入時,2臺二次風機運行,任意一臺跳閘,觸發(fā)二次風機RB,機組負荷小于二次風機最大出力(460 MW)臼動復位。

1.3.3  給水泵RB

    RB功能投入時.2臺汽動給水泵運行.任意一臺跳閘,觸發(fā)給水泵RB,機組負荷小于給水泵最大出力(330 MW)自動復位。

    引風機RB目標負荷為300 MW,二次風機RB目標負荷為400 MW,鍋爐降負荷速率均為lOO%ECR/min。

    由于流化床鍋爐的熱容量很大。RB發(fā)生煤量下降后的鍋爐蓄熱及蒸發(fā)量仍較大,給水泵跳閘時極易造成多項參數(shù)大幅變化.因此應RB目標負荷設定得更低一些,故在給水泵RB時目標負荷設定為260 MW.鍋爐降負荷速率為100%EC R/min,并行控制燃料系統(tǒng)和風量系統(tǒng)。而在給水控制中給水前饋指令設計采用鍋爐自平衡指令,跟隨主蒸汽流量,所以不受RB工況影響。

    在發(fā)生RB特別是風機RB時,首要任務是維持爐膛平衡,將各主要參數(shù)保持在一定范圍內(nèi),故針對RB 工況增加了部分邏輯。

鍋爐共有2臺一次風機和2臺二次風機向爐膛送風,每臺風機出力約占總風量的1/4。增加邏輯當引風機RB發(fā)生時,聯(lián)鎖跳閘對側(cè)二次風機,在滿足鍋爐風量的前提下,維持爐膛壓力的平衡。當二次風機RB發(fā)生時,引風機超馳關一定數(shù)值、持續(xù)一定時間,邏輯通過爐膛壓力調(diào)節(jié)器前饋實現(xiàn)一動作過程為以較快的速率關一定的數(shù)值.保持一定時間后再以較慢的速率恢復,關閉數(shù)值用機組負荷修正,確保在不同負荷下應有不同的動作幅度一另在RB過程中.爐膛壓力調(diào)節(jié)器變參數(shù).加快調(diào)節(jié)速度一次風機跳閘時,極易出現(xiàn)“踏床”現(xiàn)象.故鍋爐廠將一次風機RB功能取消.直接觸發(fā)MFT。

1.4  RB發(fā)生后機組動作情況

1 .4.1  機爐控制方式轉(zhuǎn)換

    RB發(fā)生時,汽輪機切換為汽輪機跟隨(TF)方式,控制主蒸汽壓力;鍋爐切換至鍋爐輸入( BI)方式.輸入指令為RB鍋爐負荷指令

1.4.2  RB鍋爐負荷指令

    RB目標負荷運算根據(jù)不同工況選擇RB目標負荷,鍋爐降負荷速率均設定為lOO% ECR/min。機組正常運行時.跟蹤鍋爐指令.RB發(fā)生后切換至RB目標負荷.通過降負荷速率限制輸出為RB鍋爐負荷指令。

1.4.3主蒸汽壓力設定

    RB發(fā)生時.主蒸汽壓力設定切換為滑壓方式,設定值為機組負荷通過RB滑壓曲線給定.RB結(jié)束后切換為定壓方式。

1.4.4聯(lián)鎖及超馳控制

    發(fā)生引風機RB時,聯(lián)鎖跳閘對側(cè)二次風機。發(fā)生二次風機RB時,引風機超馳關一定數(shù)值、一定時間。

1.4.5降負荷過程

    RB過程中,在鍋爐輸入(BI)方式下,各子系統(tǒng)受RB鍋爐負荷指令并行控制,快速降低鍋爐負荷,機組負荷隨鍋爐負荷降低而自動減少,當機組負荷小于機組出力限制值時,RB自動復位。

2  RB控制策略的要點及優(yōu)化措施

2.1  偏差大切手動邏輯屏蔽

    在機組正常運行狀態(tài)下,當各主要子系統(tǒng)的設定值與反饋偏差大以及執(zhí)行機構(gòu)的指令與反饋偏差大時,調(diào)節(jié)系統(tǒng)將切至手動方式。而在RB工況時應對上述邏輯閉鎖,使各主要控制系統(tǒng)仍處于自動狀態(tài),直至RB結(jié)束。

2.2風機過電流保護控制

    當風機跳閘時,平衡回路控制邏輯會將跳閘風機的控制指令疊加至運行的風機。因此將跳閘風機超馳關閉的速率限制為動、靜葉實際動作能達到的最大速度,則指令疊加至運行風機時的速率與其相同,即保證指令能快速轉(zhuǎn)移又保證風機的過電流閉鎖控制起作用。此外應根據(jù)最大允許電流與動、靜葉開度的對應關系設置好最大指令限制值,確保運行風機的安全。

2.3  雙平衡回路調(diào)節(jié)器的上限切換

    對于雙平衡回路的調(diào)節(jié)器,當一臺設備跳閘,另一臺設備指令達最大時,必須要將調(diào)節(jié)器的上限切換為正常上限的1/2。例如風機跳閘后指令轉(zhuǎn)移至運行風機,易出現(xiàn)運行風機指令已達最大,但調(diào)節(jié)器指令仍在中間位置,此時繼續(xù)調(diào)節(jié)指令無效。

2.4 RB目標負荷煤質(zhì)修正

    RB鍋爐目標指令是由RB發(fā)生時的燃料量與機組負荷的燃功比,再乘以RB目標負荷計算得到.這樣可以有效避免煤質(zhì)變化引起的RB目標燃料量的偏差。

2.5 RB滑壓曲線的合理設置

    滑壓曲線的合理設定對RB非常重要,在汽機跟隨方式下,壓力設定值直接影響調(diào)速汽門的開度,既影響機組降負荷的速率,又影響四段抽汽和冷再熱蒸汽的壓力。前者關系到RB過程的時間.后者則決定了汽動給水泵是否可以正常運行。如壓力設定過低,則負荷降的過慢,不利于機爐間的平衡。如果壓力設定過高,則調(diào)速汽門關閉過多,負荷降得過快,控制擾動量過大,易造成多項參數(shù)大幅波動,導致過程不穩(wěn)定。而且四段抽汽、冷再熱蒸汽壓力下降過多,不能滿足小汽機出力的要求。因此必須合理設置RB滑壓曲線。

2.6  給水控制系統(tǒng)變參數(shù)

    給水控制中,應根據(jù)給水泵RB和非給水泵RB兩種工況對給水指令前饋信號的慣性時間常數(shù)進行切換,加快響應速度,并且焓值調(diào)節(jié)器應在RB時變參數(shù)。

3 RB試驗情況

    通過實際切除設備的方式進行了RB試驗。各項RB功能觸發(fā)后機組均在20 min內(nèi)重新達到了穩(wěn)態(tài)。其中引風機RB過程為15 min,二次風機RB過程9 min 29 s,給水泵RB過程為20 min。各項RB試驗中機組主要參數(shù)變化情況見表1~3。

    由試驗數(shù)據(jù)可見,各項RB試驗中各主要參數(shù)變化不劇烈,都在可控范圍之內(nèi)。因此可以認為本機組的RB試驗是成功的,控制策略是合理的。

    RB過程中的重要問題及解決方案:

    (1)發(fā)生風機RB后爐膛壓力波動大,引風機RB時聯(lián)鎖跳閘一臺二次風機,二次風機RB時引風機超馳關一定數(shù)值,有利于維持爐膛壓力平衡。

    (2)發(fā)生給水泵RB后給水流量迅速下降,但鍋爐熱慣性較大,將RB目標負荷設置更低一些.并行控制燃料和風量,降低鍋爐熱量,有利于整個過程的汽、水平衡。

    (3) RB發(fā)生后,蒸汽溫度快速上升,減溫調(diào)節(jié)必須動作迅速。采用基于物理機理的單調(diào)節(jié)器、內(nèi)模控制減溫調(diào)節(jié)方案能有效地解決這一問題。

    (4) RB過程中維持鍋爐正常流化、床壓平衡至關重要,采用帶有防止“翻床”功能分兩級控制一次風量、風壓的調(diào)節(jié)方案能夠保證正常、快速降低一次風量,也有利于機組減負荷。

    (5)鍋爐物料循環(huán)對蒸汽溫度及床溫有很大影響,RB期間必須并行控制燃料和一、二次風量,并保證合適的風煤比。

4結(jié)語

通過對首臺600 MW超臨界循環(huán)流化床(CFB)機組RB控制策略的改進和優(yōu)化.成功地完成了RB試驗,為機組在高度自動化方式下安全、穩(wěn)定運行提供了保障。但如何進一步適應其特點,設計出更為合理的控制策略并不斷優(yōu)化相關參數(shù),提高RB功能品質(zhì),是需要繼續(xù)深入研究的課題。

5摘要:分析了白馬電廠世界首臺600 MW超臨界循環(huán)流化床機組的RB控制策略:在RB發(fā)生后進行控制方式轉(zhuǎn)換、超馳聯(lián)鎖、偏差閉鎖、限值閉鎖、參數(shù)切換等。實現(xiàn)機組在高度自動化狀態(tài)下完成RB動作過程,以最優(yōu)減負荷速率使機組重新穩(wěn)定在負荷目標附近并將各主要參數(shù)控制在正常運行范圍內(nèi)。在風機RB時進行聯(lián)鎖和超馳控制可以提高爐膛壓力調(diào)節(jié)品質(zhì),給水泵RB時選擇更低的目標負荷有利于整個過程的汽、水平衡,采用物理機理模型的減溫調(diào)節(jié)方案可抑制蒸汽溫度上升過快,分兩級控制的一次風調(diào)節(jié)方案能保證鍋爐正常流化和床壓平衡。試驗證明,控制策略品質(zhì)良好,可推廣應用于同類型機組。

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