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關(guān)于萬福閘加固工程下游側(cè)閘墩表面防碳化處理施工實(shí)踐的探索

  作者:張毅

1  工程概況

  萬福閘位于揚(yáng)州市以東lOkm的廖家溝上,它是淮河入江水道的主要控制建筑物之一,也是淮河人江水道歸江控制工程中最大的口門,承擔(dān)著淮河中上游約65%的洪水入江任務(wù)。該工程興建于1959年,閘室共65孔,為開敞式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),每孔凈寬6m,總凈寬390m,設(shè)計(jì)流量8270m3/s,屬大(1)型水閘、水工Ⅱ等建筑物。該工程自1962年建成以來,在防洪保安、引江灌溉、調(diào)蓄優(yōu)化通航環(huán)境、改善工業(yè)及生活用水條件等方面發(fā)揮了極其重要的作用,綜合效益十分顯著。萬福閘興建于“大躍進(jìn)”時(shí)期,受當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)條件的限制,工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較低。其中,閘墩原設(shè)計(jì)為C15少筋混凝土,粗骨料以鵝卵石為主,僅有少量的碎石。在1986-1994年對(duì)萬福閘進(jìn)行的較全面的除險(xiǎn)加固過程中,對(duì)排架下部的閘墩連同排架一起進(jìn)行了加固處理,具體做法是鑿除表層混凝土(約13cm),鋼筋除銹補(bǔ)強(qiáng)后噴高等級(jí)細(xì)石混凝土( C30)加固,但位于公路橋下部的下游側(cè)閘墩(高程-2.O~8.Om)未進(jìn)行處理。經(jīng)多年運(yùn)行,該部位閘墩混凝土病害已較為嚴(yán)重。經(jīng)檢測(cè),閘墩混凝土強(qiáng)度不足Cl0,較為酥松。混凝土碳化深度:高程4.0~8. Om處為3.5~4cm左右;高程3. Sm處2.7~4cm;高程4.Sm處為8cm;高程-2.0~1.Om,總體在3.Ocm以內(nèi),最大為3.2cm,其值均超過了鋼筋保護(hù)層厚度,水位變化區(qū)(高程1.0~4. Om)骨料外露現(xiàn)象較為嚴(yán)重(如圖1所示)。因此,在本次淮河入江水道整治萬福閘加固工程實(shí)施中,對(duì)該部位閘墩進(jìn)行防碳化處理,總體防碳化面積約19500m2。

2.1  聚合物抗裂砂漿抹面施工工藝試驗(yàn)情況

  2013年1月,施工單位在64號(hào)孑L閘墩下游側(cè)按照設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┑氖┕すに囘M(jìn)行了閘墩表面人工鑿毛、CT203聚合物防水抗裂砂漿抹面處理試驗(yàn)。在試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)不少問題,主要表現(xiàn)在:

  a.由于閘墩粗骨料以鵝卵石為主,鑿除深度很難控制,且深淺差易太大,一般在3~ 7cm不等,局部更深:

  b.在鵝卵石混凝土中打鋼釘較為困難,鑿除后表面高低不平也導(dǎo)致鋼絲網(wǎng)布設(shè)困難。

  c.聚合物砂漿層過厚需多遍抹壓,施工困難,易下墜,局部與原混凝土表面結(jié)合不良,有空鼓現(xiàn)象。

  d.整個(gè)施工過程工序多,光砂漿就要分3~4遍涂刷,混凝土鑿除、砂漿涂刷及抹壓等工作效率低,施工周期長(zhǎng)。

  e.由于玻璃纖維網(wǎng)格布設(shè)網(wǎng)眼小而密,加劇了表層砂漿與底層砂漿的分層,在表層聚合物防水抗裂砂漿凝固過程中易出現(xiàn)脫落現(xiàn)象。

  f.施工成本過高。表層混凝土鑿除每個(gè)工人工資約200元/工日,砂漿厚度遠(yuǎn)大于3cm,材料價(jià)格超過100元/m2,再加上粉刷人工,初步測(cè)算其成本將達(dá)到200元/m2以上,而相應(yīng)投標(biāo)價(jià)格僅為85元/IIl2。總投資將達(dá)到350萬元,超出概算170萬元,將導(dǎo)致施工單

位虧損近200萬元;此外,水下部位用鋼圍堰施工十分困難,施工成本將更高。

  以上工藝試驗(yàn)結(jié)果表明,該施工設(shè)計(jì)方案雖然較原初步設(shè)計(jì)方案有所改進(jìn),但工序仍較為復(fù)雜,加之原混凝土結(jié)構(gòu)材料較為特殊,施工工效不高,質(zhì)量控制較為困難,造價(jià)較高,因此,須作進(jìn)一步的優(yōu)化調(diào)整。

2.2  丙乳砂漿抹面施工工藝試驗(yàn)情況

  鑒于聚合物抗裂砂漿抹面施工方案存在一些困難和不足,建設(shè)處會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)一步開展了方案論證,在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,結(jié)合工程實(shí)際情況,改進(jìn)了施工工藝,優(yōu)化了聚合物砂漿的施工方案。2013年9月,由施工單位和聚合物材料研制單位共同在64號(hào)孔左側(cè)閘墩水位變化區(qū)和水位變化區(qū)以上部位分別進(jìn)行了抹面處理試驗(yàn),試驗(yàn)材料主要為丙乳溶液、黃沙以及P.042.5普通硅酸鹽水泥;閘墩表面鑿毛方法也經(jīng)過試驗(yàn)比選,采取電動(dòng)磨光機(jī)鑿毛:此次試驗(yàn)取得了較為理想的效果,相比第一次試驗(yàn),施工工藝較為簡(jiǎn)單,施工成本有所下降,且更加省時(shí)省力,隨后對(duì)閘墩表面和抹面砂漿進(jìn)行了回彈,兩者未計(jì)入碳化深度的回彈強(qiáng)度均值都為20MPa,均符合規(guī)范要求。經(jīng)專家會(huì)論證決定,對(duì)萬福閘下游側(cè)閘墩采取表面輕微鑿毛、丙乳砂漿抹面的施工工藝。

3施工工藝流程

  萬福閘下游側(cè)閘墩表面鑿毛,丙乳砂漿抹面的施工工藝流程如圖2所示。

4主要施工過程

4.1施工準(zhǔn)備

  現(xiàn)場(chǎng)配備了兩臺(tái)小型立式砂漿攪拌機(jī)、4輛小推車進(jìn)行砂漿抹面施工,并制作搭設(shè)3孔水上作業(yè)平臺(tái)。

4.2基面處理

4.2.1  閘墩混凝土表面鑿毛

  由于萬福閘閘墩表面不僅碳化程度很深,而且還黏附著一層厚約2cm的水藻和貝殼遺體,再加上萬福閘建于特殊年代,由于受當(dāng)時(shí)物質(zhì)條件限制,成型的閘墩混凝土表面平整度偏差較大,表面凹凸不平,如果直接進(jìn)行丙乳砂漿抹面,效果會(huì)很不理想,起不到加固的作用。因此,必須對(duì)其表面進(jìn)行鑿毛處理,在實(shí)際施工過程中,閘墩表面采用電動(dòng)磨光機(jī)去除表面浮層后將裸露的光滑卵石表面鑿毛,并將松軟部分鑿除,平均鑿毛深度控制在1cm左右。

4.2.2鑿毛面清洗

  基面鑿毛后,先用鋼絲刷清除粉塵及松散、松動(dòng)顆粒,再用高壓水槍從上至下將其清洗干凈,使其表面無軟弱、松散附著物。

4.3  丙乳砂漿原材料和配合比

  a.原材料:水泥為P.042.5普通硅酸鹽水泥;黃沙為粒徑小于2. Smm標(biāo)準(zhǔn)的石英砂,細(xì)度模度1.6的過篩細(xì)沙;水為揚(yáng)州市自來水取水口附近廖家溝河水;聚丙烯酸酯乳液(以下簡(jiǎn)稱丙乳)為科研成果直接轉(zhuǎn)化而成的產(chǎn)品,聚合物丙乳的固體含量為39%~41%。

  b.配合比:灰沙比1:1;水灰比0.4;丙乳凈漿配合比=丙乳:水泥=1:2;丙乳砂漿配合比=水泥:黃沙:丙乳=1:1:0.3。丙乳凈漿及丙乳砂漿配合比如表1所列。

  c.丙乳砂漿拌制:先將水泥、黃沙干拌均勻,再加入經(jīng)試拌確定的水量及丙乳,充分拌和均勻,材料必須稱量準(zhǔn)確,尤其是水和丙乳,拌和過程中不能隨意擴(kuò)大水灰比。每次拌制的砂漿,要求能在30~ 45 min內(nèi)使用完,不宜一次拌和過多。

4.4涂刷丙乳凈漿和丙乳砂漿抹面

  待鑿毛面無積水達(dá)到干飽和狀態(tài)后,用硬毛刷全面涂刷一層丙乳凈漿,以增加層間黏結(jié)力,防止沿層滲水破壞,要求凈漿涂布均勻,不漏底,不流淌,在凹凸刷不到處用硬毛刷進(jìn)行垂直插搗。在凈漿未硬化前,攤鋪丙乳砂漿。砂漿攤鋪到位后,用力壓實(shí),隨后立即抹面(如圖3所示),注意向一個(gè)方向抹平。由于老閘墩表面平整度較差,模板縫痕跡明顯,較多卵石裸露,表面高差可達(dá)15mm,故抹面砂漿厚度按5~15mm控制,結(jié)合基面情況,盡可能抹平,使抹面后的閘墩表面平順、光滑。抹面分兩次抹壓,以免重垂脫空。兩層砂漿抹壓的時(shí)間間隔為2h(視氣溫、濕度而定,以手指壓下無印痕為準(zhǔn))。修補(bǔ)面積較大時(shí),須跳塊施工。

4.5養(yǎng)護(hù)

  丙乳砂漿表面略干后,用噴壺噴水霧養(yǎng)護(hù)24h,再撒水養(yǎng)護(hù)7d,7d后自然干燥養(yǎng)護(hù)。

5  施工質(zhì)量控制及檢測(cè)

5.1施工質(zhì)量控制

  施工中質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照施工工藝要求和施工流程對(duì)每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢查,保證每道工序驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行下一道工序施工。主要控制點(diǎn)如下:

  a.鑿毛面要均勻,裸露的光滑卵石表面配以人工鑿凹痕的方法進(jìn)行鑿毛處理,以保證鑿毛施工質(zhì)量;鑿毛完成后及時(shí)清理浮渣并用高壓水槍清洗干凈,經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行丙乳砂漿抹面施工。

  b.丙乳凈漿、砂漿嚴(yán)格按照有關(guān)配合比進(jìn)行配制,由專職質(zhì)檢員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施。

  c.砂漿隨拌隨用,避免砂漿長(zhǎng)時(shí)間不用造成凝結(jié)浪費(fèi)或影響抹面施工質(zhì)量;對(duì)未及時(shí)使用或已硬化的砂漿,做廢品處理不得使用。

  d.按照有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,制作砂漿試塊,送材料試驗(yàn)室檢測(cè)。

  e.丙乳砂漿抹面完成后,派專人及時(shí)養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得少于7d。

5.2檢測(cè)結(jié)果

  施工中先后對(duì)丙乳砂漿抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度的測(cè)試取樣5組,抗拉強(qiáng)度和黏結(jié)強(qiáng)度的測(cè)試各取3組,送有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)站檢測(cè),檢測(cè)根據(jù)《抹灰砂漿技術(shù)規(guī)程》( JGJ/T 220-2010)進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)控制:抹灰層稠度70~ 80mm,抗壓強(qiáng)度不小于30MPa,抗折強(qiáng)度不小于8MPa,拉伸黏結(jié)強(qiáng)度不小于0.3MPa。檢測(cè)結(jié)果表明:丙乳砂漿抹面處理施工工藝均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)及規(guī)范要求,具體檢測(cè)結(jié)果如表2所列。

6結(jié)語

經(jīng)過2014年底至2015年汛前大流量開閘泄洪的嚴(yán)峻考驗(yàn)后,萬福閘下游側(cè)閘墩丙乳砂漿保護(hù)層表面完好,無剝落脫落現(xiàn)象,混凝土整體顏色均勻,無明顯色差,達(dá)到預(yù)期效果。實(shí)踐證明丙乳砂漿抹面處理具有施工方法簡(jiǎn)單、速度快、造價(jià)低、技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn),該施工體系的成功運(yùn)用不僅保證了萬福閘加固工程閘墩防碳化以及其他土建項(xiàng)目的順利實(shí)施,而且為類似水閘閘墩防碳化處理的設(shè)計(jì)和施工積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

7【摘要】  隨著水工建筑物混凝土表面碳化程度的不斷加深,防碳化處理技術(shù)成為水閘除險(xiǎn)加固施工的主要方法。本文以萬福閘下游側(cè)閘墩表面防碳化問題的處理為例,介紹了該項(xiàng)目施工方案的比選以及采用丙乳砂漿抹面處理的施工措施。實(shí)踐證明,丙乳砂漿抹面施工方法簡(jiǎn)單,速度較快,技術(shù)成熟,經(jīng)濟(jì)可靠,可作為類似工程施工之借鑒。

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