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棋盤井洗煤廠煤泥水分級(jí)浮選工藝改造

  溫  磊1,2  袁治國(guó)1.2  曹永丹2  曹  釗2  張金山2

  (1.神華蒙西煤化股份有限公司棋盤井洗煤廠,內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市,017000;

  2.內(nèi)蒙古科技大學(xué)礦業(yè)研究院,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市,014010)

  摘  要  針對(duì)煤泥水處理過(guò)程中浮選跑粗和浮選時(shí)間不足的問(wèn)題,神華蒙西棋盤井洗煤

廠結(jié)合自身的工藝特點(diǎn)進(jìn)行了煤泥水分級(jí)設(shè)備和浮選工藝流程改造。通過(guò)工藝流程改造提高

了分級(jí)效率和精煤產(chǎn)率,降低了浮選尾煤損失、精煤高灰率和尾煤低灰率,提升了生產(chǎn)指標(biāo)

的穩(wěn)定性。

  關(guān)鍵詞  煤泥浮選  跑粗技術(shù)改造  效率  中圖分類號(hào)  TD946  

  神華蒙西棋盤井洗煤廠位于鄂爾多斯市棋盤井鎮(zhèn),是處理能力為500萬(wàn)t/a的特大型焦煤洗煤廠,主要生產(chǎn)工藝流程為無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器——煤泥重介旋流器——煤泥浮選,煤泥水系統(tǒng)的工藝流程為中矸稀介經(jīng)過(guò)脫介后進(jìn)入一段濃縮,精煤稀介脫介后經(jīng)過(guò)擊打篩截粗,篩上物經(jīng)過(guò)離心機(jī)脫水作為精煤產(chǎn)品,篩下水則進(jìn)入浮選系統(tǒng)。

  洗煤廠目前存在的問(wèn)題一是煤泥水截粗篩篩孔尺寸大,浮選人料中粗粒級(jí)含量較高,浮選尾煤跑粗現(xiàn)象嚴(yán)重;二是浮選流程采用一粗一掃開(kāi)路浮選,浮選時(shí)間較短,浮選指標(biāo)差且不穩(wěn)定。已有研究表明浮選粒度的組成對(duì)浮選效果存在較大影響,有研究人員指出在同一浮選設(shè)備下,礦物浮選存在最大可浮粒度,人料中超過(guò)這一粒度的礦物顆粒不能被氣泡捕捉上浮,從而損失至浮選尾礦中,即造成了浮選“跑粗”。常見(jiàn)浮選“跑粗”控制措施有:優(yōu)化分級(jí)設(shè)備,如范各莊洗煤廠和介休洗煤廠;控制煤泥水液面,如新汶礦業(yè)集團(tuán)良莊煤礦和潞安石圪節(jié)煤礦選煤廠;粗煤泥進(jìn)行單獨(dú)回收,如老虎臺(tái)洗煤廠和太西洗煤廠。

  針對(duì)浮選跑粗現(xiàn)象和浮選時(shí)間不足這一問(wèn)題,棋盤井洗煤廠結(jié)合自身的工藝特點(diǎn)進(jìn)行了分級(jí)設(shè)備和浮選工藝流程改造,改造后的煤泥水分級(jí)效果和浮選指標(biāo)都得到提高。

1  煤泥分級(jí)浮選原工藝流程及存在的問(wèn)題

1.1煤泥分級(jí)浮選原工藝流程

  改造前,棋盤井洗煤廠煤泥分級(jí)設(shè)備為擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩,篩孔為0.5 mm,原浮選工藝共有6臺(tái)浮選機(jī),每2臺(tái)組成一條生產(chǎn)線,全廠共3條浮選生產(chǎn)線,浮選流程為一粗一掃,粗選和掃選精煤混合成為最終浮選精煤,掃選尾煤為最終浮選尾煤進(jìn)入一段斜管濃縮池,改造前煤泥分級(jí)浮選工藝流程如圖1所示。

1.2  原工藝流程存在的問(wèn)題

  原工藝流程存在的問(wèn)題一是由于擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩篩孔較粗,使得浮選人料粒度較粗,浮選尾煤損失嚴(yán)重,若在不改變分級(jí)設(shè)備的前提下更換細(xì)孔篩網(wǎng),又會(huì)使生產(chǎn)中篩上竄水量大,篩分效率降低;二是浮選流程為一粗一掃開(kāi)路浮選,浮選中礦沒(méi)有循環(huán),使得煤泥浮選時(shí)間不足,尾煤損失較大,若增大掃選的刮跑量,浮選精煤灰分又會(huì)偏高,造成分選效果較差。

  改造前浮選機(jī)的入料濃度為109 g/L,一段入料灰分為20. 96%,浮選精煤灰分為11. 52%,尾煤灰分為35. 86%,浮選精煤高灰率為43. 93%,浮選尾煤低灰率為24. 7%,浮選精煤產(chǎn)率為61. 22%,可燃體回收率為68. 53%,非可燃體混雜率為33. 65%,浮選完善指標(biāo)為34. 88%。由此可見(jiàn),原工藝流程的浮選精煤可燃體回收率較低,浮選完善指標(biāo)較差,且生產(chǎn)中精煤的高灰率和尾煤的低灰率都較高,這表明原工藝流程浮選效果較差且指標(biāo)不穩(wěn)定。

2棋盤井洗煤廠煤泥分級(jí)浮選工藝流程改造方案

  (1)將原分級(jí)設(shè)備由擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩替換為振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩,2種篩分設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖2所示。

  由圖2 (b)可以看出,振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩安裝有振動(dòng)電機(jī),振動(dòng)頻率為12 Hz,與圖2(a)

相比,振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩的篩分效率更高,篩上竄水量小,在保證篩分效率的同時(shí),還可以將篩網(wǎng)的篩孔孔徑調(diào)得更小,繼而減少篩下物中粗粒級(jí)的含量,改造后的振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩篩板的篩孔孔徑由原工藝的0.5 mm降至0.35 mm。

  (2)將一粗一掃開(kāi)路浮選改造為一粗一掃閉路浮選工藝,掃選精礦返回至粗選給礦,延長(zhǎng)了中礦的浮選時(shí)間,改造后的工藝流程如圖3所示。

  與圖1相比,圖3中將原分級(jí)設(shè)備由擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩改為振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩,后者在篩框上安裝了振動(dòng)電機(jī),提高了分級(jí)效率,從而減少浮選礦漿中過(guò)大顆粒的含量,改善了浮選人料粒級(jí)組成;浮選流程與原工藝相比,將一粗一掃開(kāi)路浮選改造為一粗一掃閉路浮選,增加了中礦的浮選時(shí)間,優(yōu)化了浮選效果。

3  工藝改造后煤泥分級(jí)浮選的效果評(píng)價(jià)

3.1  分級(jí)指標(biāo)對(duì)比

  改造前分級(jí)設(shè)備擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩和改造后篩分設(shè)備振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩的篩下粒級(jí)組成見(jiàn)表1。

  由表1可以看出,分級(jí)設(shè)備改造后,篩下粒級(jí)組成中粗粒級(jí)含量有所降低,改造后篩下物料中沒(méi)有+0.5 mm的粒級(jí),+0.25 mm粒級(jí)由5.07%降低至1.5%,優(yōu)化了煤泥浮選的粒級(jí)組成。

改造前和改造后分級(jí)設(shè)備的篩分效率見(jiàn)表2。

  由表2可以看出,改造后分級(jí)設(shè)備的篩分效率由改選前的41. 92%提高至66. 79%。

3.2  浮選指標(biāo)對(duì)比

  改造前和改造后浮選指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表3,改造前和改造后浮選生產(chǎn)穩(wěn)定性指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表4。

  由表3和4可以看出,改造后浮選工藝的一系列技術(shù)指標(biāo)得到改善:

   (1)浮選工藝流程改造后,浮選人料灰分變化不大,浮選精煤灰分降低了0.81%,尾煤灰分提高了18. 23%,浮選精煤產(chǎn)率增加了16. 26%,可燃體回收率增加了18. 29%,浮選精煤高灰率降低了38. 29%,浮選尾煤低灰率降低了22.14%,浮選完善指標(biāo)增加了12. 12%;

   (2)浮選流程工藝更簡(jiǎn)單、更容易控制,浮選精灰尾煤的穩(wěn)定率和合格率得到大幅度提升;

   (3)浮選精煤灰分的降低,解決了重介背灰現(xiàn)象,使重介指標(biāo)考核范圍得以提升,從而提高了總洗精煤產(chǎn)率。

4結(jié)論

  (1)針對(duì)棋盤井洗煤廠煤泥分級(jí)浮選指標(biāo)差以及生產(chǎn)不穩(wěn)定這一問(wèn)題,進(jìn)行了分級(jí)浮選工藝流程改造,將分級(jí)設(shè)備有擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩改造為振動(dòng)擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩,浮選工藝由一粗一掃開(kāi)路浮選改造為一粗一掃閉路浮選。

  (2)改造后分級(jí)設(shè)備減少了篩下粒級(jí)組成中粗粒級(jí)的含量,優(yōu)化了浮選粒級(jí)組成,篩分效率由

41. 92%提高至66. 79%。

  (3)改造后浮選指標(biāo)得到優(yōu)化,精煤產(chǎn)率增加了16. 26%,尾煤灰分提高了18. 23%,降低了尾煤可燃體損失,浮選精煤高灰率和尾煤低灰率大幅度降低,提高了生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定性。

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