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淺析連城發(fā)電公司制粉系統(tǒng)問題

  中圖分類號:TK223.25 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2015)07-0332-02

  一、目前現(xiàn)狀和存在的問題

  1.出力不足,我公司鍋爐配備5臺HP823型磨煤機,按照設(shè)計44.5T/H的出力完全可以滿足機組負(fù)荷要求,但是近年來煤質(zhì)逐漸變差,造成磨煤機出力逐漸下降,目前為止燃燒小礦煤的情況下磨煤機單臺出力最高只能達(dá)到30T/H,機組負(fù)荷只能帶到270MW左右。

  2.石子煤量大,2008-2009年,由于石子煤量逐漸增大,被迫對石子煤排放系統(tǒng)進行改造,采用密封式自動排放系統(tǒng),并在中間進行了多次改造,目前基本滿足了大量石子煤排放的要求,但是石子煤量過大,大大影響了鍋爐效率和制粉系統(tǒng)設(shè)備磨損。

  3.石子煤熱值超標(biāo),石子煤熱值代表石子煤中含原煤的多少,從2011年的數(shù)據(jù)顯示,石子煤熱值遠(yuǎn)超過設(shè)計值5.27MJ/Kg,部分磨煤機甚至達(dá)到11MJ/Kg左右,嚴(yán)重影響我公司經(jīng)濟指標(biāo)、尤其是供電煤耗指標(biāo)。

  4.制粉系統(tǒng)漏點多,由于長年磨損熱風(fēng)道、各風(fēng)門、一次風(fēng)管道漏點極多,日常缺陷管理過程中,制粉系統(tǒng)泄漏點占鍋爐專業(yè)總泄漏點的80%左右,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境,每月鍋爐專業(yè)制粉系統(tǒng)泄漏點占鍋爐專業(yè)總泄漏點的50%以上。

  二、原因分析

  1.HP823磨煤機工作原理簡要說明

  HP 系列磨煤機主要由落煤管、分離器頂蓋、內(nèi)錐體、分離器體、葉輪裝置、行星齒輪減速箱、排出閥、折向門調(diào)節(jié)裝置、文丘里管、彈簧變加載裝置、側(cè)機體裝置、磨碗裝置、密封空氣集管、石子煤排出口等部件組成。磨煤機的最大碾磨出力取決于下列三個因素:磨煤機規(guī)格;原煤特性(哈氏可磨度和含水量);煤粉細(xì)度。

  2.試驗數(shù)據(jù)

  試驗一、2012年3月10日,我們針對3號爐D、C磨煤機進行了出折向擋板調(diào)整試驗,數(shù)據(jù)如下表:

  從表A看出,擋板調(diào)整之后煤粉細(xì)度明顯增大,但磨煤機出力沒有明顯增加,擋板開度的調(diào)整不能有效增加磨煤機出力。

  結(jié)論是:

  2.1司的現(xiàn)狀來看,煤質(zhì)對煤粉細(xì)度的影響較大,煤質(zhì)差煤粉粗。

  2.2燒小礦煤的磨煤機,擋板開度調(diào)大之后煤粉細(xì)度明顯變粗,但是磨煤機出力并不能有效提高。

  2.3礦煤時磨煤機煤粉的均勻性和細(xì)度均好于燃燒小礦煤。

  2.4煤機出力的主要因素是煤質(zhì)的差別。

  實驗二、為了檢查4號爐E磨煤機大修后石子煤排放量和石子煤熱值的變化情況,按照廠部的安排,設(shè)備工程部熱試組于2012年4月3日~4月11日對4號爐E磨煤機進行了大修后的相關(guān)試驗。結(jié)果如下:

  E磨煤機分別磨制以下5種煤種時得出參數(shù)如下表,運行人員可參照下表數(shù)據(jù)進行磨煤機運行調(diào)整。

  從本次試驗可以看出,引進三代葉輪之后磨煤機石子煤量、石子煤熱值明顯下降,但是磨煤機出力和單耗都受到影響,運行人員可參照試驗數(shù)據(jù)表進行調(diào)整,再整理數(shù)據(jù),得出最經(jīng)濟運行方案。

  3.分項分析

  3.1影響磨煤機出力的因素有很多,圖示主要因素:

  3.2從之前的論述中看出石子煤量大且石子煤中熱值偏高,主要有以下幾個原因:通風(fēng)量不足、原煤中大塊石頭多、原煤濕度大、原煤可磨系數(shù)低、磨煤機研磨力不夠、葉輪間隙過大等,我公司目前熱值偏高的原因不是單一的,各個方面的原因都存在。(1)通風(fēng)量不足造成熱值偏高在石子煤中的表現(xiàn)形式主要是石子煤中細(xì)粉較多,當(dāng)然原煤顆粒也較多。(2)原煤中硬質(zhì)大塊石頭過會造成石子煤中原煤顆粒較多,是因為磨輥在研磨過程中石頭承受了主要的研磨力,而相對顆粒和硬度較小的煤則得不到及時、充分的研磨而排出。(3)葉輪間隙過大之后磨煤機入口一次風(fēng)壓降相對較低,不能充分的拖住煤粉、原煤,造成原煤和石頭得不到充分的分離直接排出。(4)磨輥間隙問題。(5)磨煤機分離效果差會造成煤粉分離不及時,一部分合格煤粉重新回到磨煤機繼續(xù)研磨,會造成磨煤機的出力加不上去,當(dāng)一味的追求磨煤機出力的時候,原煤就部分研磨不及時而排出。

  3.3制粉系統(tǒng)的漏點多是制粉系統(tǒng)易磨損的原因,就目前我公司現(xiàn)狀看,主要是基建時防磨工作不夠、熱風(fēng)道整體較薄、熱風(fēng)調(diào)門選型不合理,主要是落煤管和一次風(fēng)管彎頭部位,需大面積加厚并采取防磨措施。

  4.綜合分析

  從以上原因中看,煤質(zhì)差和分離效果差是目前的固定現(xiàn)狀,沒有辦法做出改變,我們只有將全部精力集中在設(shè)備的改造和調(diào)整中來。很顯然,合理的通風(fēng)量、風(fēng)壓和增加磨煤機碾磨力會降低石子煤中原煤的含量,從目前的技術(shù)力量和現(xiàn)狀,我們沒辦法一步將各個間隙調(diào)整到位,因為設(shè)備的承載能力有一定的極限值,如磨煤機的加載彈簧、減速機的承載能力等,我們只有圍繞著調(diào)整通風(fēng)量、風(fēng)壓和增加磨煤機研磨力這個中心一步一步調(diào)整,在不損壞設(shè)備的前提下將磨煤機的效果發(fā)揮到最大。

  三、對策簡述

  結(jié)合以上論述和目前我公司現(xiàn)狀,可采取以下對策:

  1.制定磨煤機石子煤量和石子煤熱值曲線,用石子煤量和熱值曲線反應(yīng)的信息和現(xiàn)狀決定磨煤機的檢修和間隙調(diào)整時間

  2.在設(shè)備能承受的范圍內(nèi)將各個間隙逐漸調(diào)至極限狀態(tài):

  3.采用新技術(shù),目前4號爐E磨煤機安裝的三代葉輪在石子煤排放的經(jīng)濟性上較高,可以推廣使用,但是會降低磨煤機出力,增加磨煤機單耗,增大磨輥的磨損,縮短磨煤機磨損件的使用周期。

  分離器改造:將現(xiàn)有的靜態(tài)分離器改造為動態(tài)分離器。相同的煤質(zhì)和細(xì)度要求下可以提高磨煤機出力;或者相同的煤質(zhì)和出力要求下可以提高煤粉細(xì)度。

  4.多種煤摻燒。

  5.合理調(diào)整磨煤機風(fēng)量和風(fēng)壓。

  6.針對制粉系統(tǒng)泄漏點繼續(xù)尋找漏點頻發(fā)的薄弱環(huán)節(jié)進行更換或者防磨;對于目前我公司使用的熱風(fēng)調(diào)門需改進,方案正在研究中。

  四、結(jié)論

  制粉系統(tǒng)的問題是目前最困難的難題,尤其我公司入廠煤種類繁多,可磨性能相差極大,而我公司采用的HP型磨煤機只適合于哈氏可磨系數(shù)60左右的煤種,而目前的新疆廣匯煤、寧煤、大灘煤、內(nèi)蒙煤可磨性能都較差,直接造成磨煤機出力上不去,當(dāng)追求出力后經(jīng)濟性極差,今后的磨煤機檢修和維護必須投入大量的人力和資金,盡可能縮短磨煤機檢修維護周期,才能力保磨煤機始終處于最佳、最經(jīng)濟的運行狀態(tài)。


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