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關(guān)于一氧化碳助燃脫硝劑在催化裂化裝置的工業(yè)應(yīng)用研究

  摘 要:介紹了一氧化碳助燃-脫硝劑在大慶煉化公司1.0Mt/aARGG裝置的應(yīng)用情況。應(yīng) 用結(jié)果表明:使用一氧化碳助燃-脫硝劑可有效降低再生煙氣中氮氧化物排放濃度,能夠保證對一氧化碳的助燃效果。

  關(guān)鍵詞:氮氧化物 助燃脫硝 催化裂化

  氮氧化物(NOx)是催化裂化裝置(FCC)再生煙氣中的主要污染物之一,其排放量約占煉油廠NOx排放總量的50%v以上[1],約占石油煉制工業(yè)NOX排放總量的10%v[2]。NOx不僅能形成酸雨和光化學(xué)煙霧,破壞臭氧層,損害人體健康,污染環(huán)境,同時再生煙氣中NOx是形成設(shè)備應(yīng)力腐蝕介質(zhì)的主要來源,再生煙氣低溫系統(tǒng)易產(chǎn)生腐蝕,影響裝置安全長周期運行[3]。近年來,隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,特別是2014年《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對FCC再生煙氣NOx排放濃度限定值要求小于200mg/m3,特別地區(qū)小于100mg/m3的指標(biāo)發(fā)布之后,催化煙氣的氮氧化物控制已經(jīng)成為煉油行業(yè)關(guān)注的重點,因此采取適宜的措施降低FCC裝置的NOx排放顯得尤為重要。

  一、1.0Mt/a ARGG裝置工藝技術(shù)特點

  1.0Mt/a ARGG裝置由洛陽工程有限公司設(shè)計,裝置包括反應(yīng)―再生、分餾、吸收穩(wěn)定、產(chǎn)品精制、余熱鍋爐、煙氣脫硫、主風(fēng)機組、氣壓機組等部分,采用深度催化轉(zhuǎn)化工藝(ARGG)和靈活多效FDFCC技術(shù),重油提升管反應(yīng)器的原料為大慶常壓渣油,其規(guī)模為1.0Mt/a,汽油提升管反應(yīng)器的原料是0.36×Mt/a的穩(wěn)定汽油,裝置的沉降器與再生器采用同軸式布置,兩根提升管采用外提升管,再生器采用單段逆流富氧再生的方式。

  二、催化裂化裝置再生煙氣中氮氧化物產(chǎn)生的機理

  催化裂化原料中氮化物被分為四類:胺、吡啶的衍生物、吡咯的衍生物和酰胺。大多數(shù)胺類和吡啶類化合物被認為是堿性的,這些堿性氮吸附在催化劑酸性位上,以芳香環(huán)的形式存在于焦炭中,而中和性和酸性氮的化合物則被認為進入產(chǎn)品中。一般催化裂化裝置原料中大約35%~40%的N轉(zhuǎn)移到焦炭中[3],焦炭中的氮在燒焦過程中,首先大部分生成HCN,少量生成NH4,然后又進一步反應(yīng)生成N2和NOx。

  三、催化裂化裝置可采取的再生煙氣中氮氧化物的控制措施

  一般可通過兩類技術(shù)措施控制NOx排放,一類是源頭控制,也稱一級污染預(yù)防措施,通過原料油加氫預(yù)處理、再生器結(jié)構(gòu)改造、再生器操作優(yōu)化、使用降低NOx排放的助劑等各種技術(shù)手段來控制燃燒過程中NOx的生成;另一類是尾部控制,也稱為二級污染預(yù)防措施,通過SCR或SNCR、氧化吸收和堿洗等煙氣脫硝治理技術(shù)將生成的NOx還原成N2,從而降低其排放量。

  四、1.0Mt/a ARGG裝置再生煙氣中氮氧化物排放情況

  本裝置根據(jù)自身特點確定了采用源頭控制的方案來降低再生煙氣中的氮氧化物。裝置在采取源頭控制措施前,煙氣脫硫系統(tǒng)排放口的NOx濃度穩(wěn)定保持在400mg/Nm3左右,通過降低主風(fēng)量、停止加CO助燃劑、提高煙氣中CO的含量、降低再生器藏量等一系列措施,NOx含量最低下降至260mg/m3左右,但仍達不到新發(fā)布的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

  五、CO助燃-脫硝劑試用情況

  5.1 CO助燃-脫硝劑作用原理

  NOx可與再生器中的焦炭和CO發(fā)生還原反應(yīng)生成N2。再生煙氣中排放的NOx包括NO和NO2,其中NO占90%,因此對NOx的控制就是對NO的控制[3]。相關(guān)反應(yīng)如下[2]:

  C+O2 =CO2 (1)

  2CO+O2=2CO2 (2)

  C+2NO=CO2+N2 (3)

  2CO+2NO=2CO2+N2 (4)

  由反應(yīng)方程式推斷,提高反應(yīng)(3)、(4)相對(1)、(2)的選擇性是降低NOX產(chǎn)生和排放的關(guān)鍵。

  本裝置試用的CO助燃-脫硝劑是以貴金屬鈀等復(fù)合氧化物為活性組分,以高強度的氧化鋁微球為載體,通過促進CO與NOx的反應(yīng),達到降低煙氣中的NOx的含量和對CO的助燃作用的雙重目的。CO助燃-脫硝劑的主要性質(zhì)見表1。

  5.2 試用方案

  (1)試用計劃。本次CO助燃-脫硝劑試用加注分為建立系統(tǒng)藏量階段和維持系統(tǒng)藏量階段。前10天每天加入量為160kg/天,第11天至第30天每天補充80kg,之后按需加入,保證CO助燃-脫硝劑占反再系統(tǒng)總藏量的1.5%左右。

  (2)加劑方式。使用助燃劑加劑罐,通過小型加料補充到再生器密相床層。

  5.3 試用效果分析

  (1)主要操作參數(shù)。通過表2我們可以看出,CO助燃-脫硝劑試用前后原料油性質(zhì)、重油處理量和汽油處理量基本保持不變,加入CO助燃-脫硝劑之后,再生器稀相的溫度由711℃下降至709℃,三旋入口的溫度由697℃下降至693℃,煙機入口的溫度由686℃下降至681℃,說明CO助燃-脫硝劑的CO助燃效果較好。

  (2)NOx排放濃度變化情況。從圖1可以看出,5月25日加入CO助燃-脫硝劑后,NOx濃度開始上升,這主要是由于在初次使用脫硝劑之前曾經(jīng)用過Pt助燃劑,在脫硝劑加入量達到一定含量后,O2活化和NH3吸附達到平衡時,NOx的生成量會達到最大值,5月29日達到最高值507mg/m3后開始逐漸下降,6月7日NOx濃度下降至200mg/m3,已滿足環(huán)保排放要求,6月11日下降至164mg/m3,在6月17日停止添加CO助燃-脫硝劑的情況下,NOx濃度仍在逐漸下降,低至90mg/m3,說明CO助燃-脫硝劑能夠有效降低NOx濃度。

  (3)裝置產(chǎn)品質(zhì)量。通過表3對產(chǎn)品質(zhì)量的對比分析,我們可以看出,CO助燃-脫硝劑加入前后,沒有對穩(wěn)定汽油、柴油和液態(tài)烴的主要性質(zhì)產(chǎn)生不利影響,產(chǎn)品質(zhì)量沒有明顯變化。

  六、結(jié)語

  (1)本裝置試用的CO助燃-脫硝劑,能夠有效降低催化裂化裝置再生煙氣中的NOx濃度。

  (2)使用CO助燃-脫硝劑后,再生系統(tǒng)未發(fā)生尾燃現(xiàn)象,未對裝置流化、操作、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。

  參考文獻:

  [1]陳晗,劉存芳,肖新民等.脫硝劑QKJ-DN在催化裂化裝置的工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2015,45(3):49.

  [2]程文紅,田鳳杰,袁曉華等.FCC煙氣NOx排放影響因素及控制措施分析[J].石油化工安全環(huán)保技術(shù),2011,27(6):52-56.

  [3]李軍令,花小兵,吳永強等.催化裝置再生煙氣中氮氧化物的產(chǎn)生與控制[J].石油化工環(huán)境保護,2005,28(1):34-36.

關(guān)鍵字:生物化工
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