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賀棟紅
(深能合和電力(河源)有限公司,廣東河源 517025)
摘 要:火電廠選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝氨系統(tǒng)出現(xiàn)故障,將影響到整個脫硝系統(tǒng)的運行安全、在理論的基礎(chǔ)上,根據(jù)脫硝系統(tǒng)設(shè)備維護過程中氮系統(tǒng)污堵治理經(jīng)歷,總結(jié)出有針對性的治理措施及控制策略,主要包括:從源頭控制液氨品質(zhì),在適當(dāng)位置增加濾網(wǎng),避免金屬腐蝕,臨時吹掃蒸發(fā)槽,噴氨流量計增加旁路,蒸發(fā)槽供氨管道、閥門保溫與加熱,加強定期檢修和維護,完善淵節(jié)閥控制邏輯等,實踐表明,所采取的措施行之有效,避免了問題的再次發(fā)生。
關(guān)鍵詞:燃煤電站;SCR脫硝;污堵;氨系統(tǒng)
中文分類號:X511;TM621 DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.2016.06.161.05
0引言
目前,中國的環(huán)保政策越來越嚴格,“十二五”期間火電廠脫硝被納入環(huán)保的硬指標.2014
年7月頒布實施的新版《火電廠大氣污染物排放標準》對火電廠的NO x排放標準提出了更高的要求。目前,選擇性催化還原( SCR)脫硝技術(shù)已廣泛應(yīng)用于燃煤電廠鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)。河源電廠2x600 MW超超臨界機組自2010年開始進行了鍋爐低氮燃燒器改造和選擇性催化還原( SCR)脫硝裝置加裝,隨著SCR脫硝系統(tǒng)(簡稱SCR系統(tǒng))投入使用,設(shè)備運行維護問題日益突出,尤其是氨系統(tǒng)常有堵塞情況發(fā)生,影響脫硝系統(tǒng)的連續(xù)安全運行。氨系統(tǒng)堵塞主要發(fā)生在蒸發(fā)槽液氨人口調(diào)節(jié)閥、蒸發(fā)槽內(nèi)部、SCR脫硝反應(yīng)區(qū)(簡稱SCR反應(yīng)區(qū))質(zhì)量流量計等處,經(jīng)多次摸索和經(jīng)驗積累,對運行維護中出現(xiàn)的不恰當(dāng)方式進行分析并優(yōu)化控制,有效解決了氨系統(tǒng)頻繁堵塞的問題。
1 污堵治理
河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)如圖1所示。
1.1 液氨品質(zhì)控制
氨系統(tǒng)污堵情況的發(fā)生主要是因為液氨內(nèi)含有油、水和鐵等腐蝕性雜質(zhì)。液氨中微量油主要來自壓縮機潤滑油,根據(jù)紅外光譜鑒定,這些油基本上屬于高沸點礦物油。水與氨極易結(jié)合.形成氨水,其含量可以用測定方法(蒸發(fā)法)和計算公式求得氨水盡管不會直接導(dǎo)致堵塞,但是它可以與系統(tǒng)中的金屬如鐵、銅、鋅等發(fā)生腐蝕反應(yīng),產(chǎn)生固體顆粒物,累積到一定程度就會造成堵塞?刂埔喊逼焚|(zhì)是治理氨系統(tǒng)污堵的前提.也是最重要的控制措施。河源電廠要求的液氨品質(zhì)如表1所示。
控制液氨品質(zhì),爭取用李森科承受器對每一輛槽車都取樣,準確化驗出樣品的參數(shù),保證進入系統(tǒng)的液氨品質(zhì)合格。若槽車內(nèi)液氨品質(zhì)不合格,拒絕接收。若較多輛槽車液氨品質(zhì)不合格時需及時更換品質(zhì)更好的液氨供應(yīng)廠家。
1.2增加濾網(wǎng)
不同的供氨廠家供應(yīng)的液氨品質(zhì)參差不齊.即使能滿足要求,也不可能百分之百潔凈,盡管雜質(zhì)占比很小,但由于使用量較大,長期積累,在液氨儲罐底部也會積攢大量雜物。在卸氨過程中過濾掉液氨中的固體顆粒雜質(zhì)、油等,保證進入系統(tǒng)的液氨品質(zhì),可以較好地控制SCR系統(tǒng)污堵情況的發(fā)生。
河源電廠原采用管道斜濾濾芯,孔徑為3 mm,幾乎無過濾作用。若將其直接更換成過濾精度稍高的濾芯,則會導(dǎo)致流通面積不足,使卸氨時間延長,并要頻繁清洗、更換濾芯。綜合考慮安裝位置及現(xiàn)場施工條件,采用圓筒過濾器替代原有管道斜濾。圓筒過濾器為液氨除油過濾器,濾筒內(nèi)安裝6組濾芯,包括4組除重質(zhì)油濾芯和2組除輕質(zhì)油濾芯,濾芯材質(zhì)不同,可以過濾不同的油質(zhì)。工作壓力為1.6 M Pa,設(shè)計壓力為2.5M Pa。濾芯為直徑d=65 mm、長L=500 mm,采用折疊方式制造,單支展開面積2m2,有效過濾面積0.5m2,過濾精度為2.0μ m,幾乎可以完全過濾掉液氨中的油及固體雜質(zhì)。整個過濾器的過濾面積是DN80 mm管道截面面積的1200倍以上.濾芯設(shè)計使用壽命為30~60個月。采取這一措施后,可以減少氨系統(tǒng)維護頻率,按照目前供應(yīng)氨的潔凈程度,平均每4個月清理1次即可。
1.3避免金屬腐蝕
氨系統(tǒng)很多閥門密封材料是銅質(zhì)的,甚至有些閥門整體材質(zhì)為銅,還有些熱控元件材質(zhì)是鋅。氨會與設(shè)備中的這些材料發(fā)生反應(yīng),生成沉淀物,堵塞系統(tǒng),更重要的是會損壞設(shè)備,日積月累造成設(shè)備的嚴重腐蝕,最終可致氨氣泄露,給生產(chǎn)運行帶來安全隱患。
液氨中不可避免地會帶進一些水,氨與水反應(yīng)生成氨水,有OH-產(chǎn)生。氨系統(tǒng)腐蝕機理如下。
(1) 氨與鐵反應(yīng),反應(yīng)式如式(1)、(2)所示。
從系統(tǒng)清理出的黑色物質(zhì)中可知,其主要成分為Fe (OH)2,部分是Fe (OH)3,加熱后雜質(zhì)變成紅黑色,主要成分為Fe2O3和Fe O。
(2)氨與銅反應(yīng),在氧氣不足的情況下,發(fā)生式(3)所示反應(yīng);在氧氣充足的情況下,發(fā)生式(4)所示反應(yīng)。
銅的絡(luò)合物可溶于液氨,但是其化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,容易生成Cu OH和Cu (OH)2沉淀物,給系統(tǒng)造成堵塞。在蒸發(fā)槽液氨調(diào)節(jié)閥管段清理出的墨綠色物質(zhì)具有一定粘性,不溶于水,經(jīng)取樣化驗.其主要元素成分為銅,即為生成的銅絡(luò)合物。
(3)氨與鋅反應(yīng),反應(yīng)如式(5)所示。
鋅的絡(luò)合物可溶于液氨,若液氨中有水,會繼續(xù)反應(yīng).造成設(shè)備損壞。河源電廠蒸發(fā)槽液氨調(diào)節(jié)閥后大小頭處已完全被白色物質(zhì)堵塞,經(jīng)化驗其主要元素為鋅,即為所生成的鋅絡(luò)合物。
氨系統(tǒng)堵塞物主要由氧化鐵(碳鋼腐蝕產(chǎn)物)+氨基甲酸銨類(氨與二氧化碳等復(fù)合物)+系統(tǒng)殘留雜質(zhì)+液氨微量雜質(zhì)組成。其中.銨類復(fù)合物造成碳鋼的腐蝕是主要因素。結(jié)合上文分析,需要更換系統(tǒng)中銅、鋅材質(zhì)的設(shè)備、部件及管道,減少系統(tǒng)中絡(luò)合物的生成,盡量減少碳鋼材質(zhì)的使用。
1.4加強定期維護工作
(1)定期排污。液氨卸料壓縮機入口管道上盡管加裝了精細濾網(wǎng),但仍會有一些雜質(zhì)被攜帶進入液氨儲罐,系統(tǒng)中也不可避免地生成一些雜質(zhì),經(jīng)長期積累會逐漸沉積在液氨儲罐體底部。在液氨儲罐、蒸發(fā)槽和緩沖罐的底部都設(shè)置有排污一、二次閥,通過定期操作排污閥,可把容器底部積存的雜質(zhì)及時清理出去,減少堵塞物質(zhì)。
(2)定期對液氨儲罐、氨氣緩沖罐、液氨蒸發(fā)槽內(nèi)部進行人丁清理。河源電廠SCR煙氣脫硝系統(tǒng)改造于2012年年底完_丁并投入使用,系統(tǒng)中積累較多非氨雜質(zhì),蒸發(fā)槽液氨人口調(diào)節(jié)閥和SCR噴氨區(qū)質(zhì)量流量計頻繁發(fā)生堵塞,臨時清理時發(fā)現(xiàn)堵塞物為白色、墨綠色,長時間放置后變成紅褐色。頻繁堵塞影響設(shè)備正常運行,必須徹底清除系統(tǒng)中雜質(zhì)。2015年7月底,對氨站2個儲液罐進行了人工清理,主要工作步驟如圖2所示。
這次人工清理,從液氨罐底部清理出大量固體雜質(zhì),疏通了磁翻板液位計底部連通管,從而避免了生產(chǎn)過程中蒸發(fā)槽液氨入口調(diào)節(jié)閥后下游各設(shè)備堵塞情況的發(fā)生。清理工作完成后截至2016年3月初,距清理工作完成已有7個多月.系統(tǒng)再未發(fā)生過任何堵塞現(xiàn)象。
1.5臨時吹掃蒸發(fā)槽
2013年11月底,2個蒸發(fā)槽氨氣側(cè)進出口壓差越來越大,將設(shè)備隔離后用壓力為2.2 M Pa氮氣持續(xù)從蒸發(fā)槽液氨入口進行吹掃,無任何效果.說明雜物已完全塞滿蒸發(fā)槽氨管道。氮氣溫度較低,雜質(zhì)在常溫下流動性較差,無法用氮氣吹掃.因此把蒸發(fā)槽入口液氨調(diào)節(jié)閥拆除,臨時接壓力為0.8 M Pa.溫度為175℃的輔助蒸汽,再將蒸發(fā)槽氨氣出口手動閥拆除,在此放置臨時廢油桶.用蒸汽吹掃蒸發(fā)槽內(nèi)的雜質(zhì)。蒸發(fā)槽氨管道中類似瀝青的油狀物累積較多,通過從蒸發(fā)槽進出口正反方向反復(fù)多次吹掃,最終把油狀雜質(zhì)全部清理干凈,蒸發(fā)槽隨即可以投入正常使用。用蒸汽臨時吹掃液氨蒸發(fā)槽后,由于注重定期排污、控制液氨供應(yīng)品質(zhì)等方面的工作,至2016年3月未發(fā)生蒸發(fā)槽液氨側(cè)前后壓差增大的現(xiàn)象。
需要特別提醒的是:蒸汽吹掃時注意控制蒸汽的壓力,以免蒸發(fā)槽換熱器盤管損壞:不可連續(xù)吹掃,不得外力撞擊、野蠻敲打,以免換熱器盤管出現(xiàn)熱應(yīng)力損傷、肋板脫焊等;注意廢油桶處工作人員站位,以免蒸汽、熱油傷人。
1.6 SCR反應(yīng)區(qū)流量計增加濾網(wǎng)及旁路
SCR反應(yīng)區(qū)質(zhì)量流量計內(nèi)部間隙較小,氨氣中攜帶的固體顆粒物、油狀物等在此處積累.經(jīng)常造成堵塞,由于流量計原設(shè)計上沒有設(shè)置旁路.堵塞后脫硝系統(tǒng)不得不退出運行。脫硝系統(tǒng)頻繁退出后解體流量計清理堵塞物,對鍋爐運行影響較大。為避免此類現(xiàn)象的發(fā)生,在流量計前增設(shè)過濾精度為2.0μm的不銹鋼過濾器,同時在該處設(shè)置旁路,方便檢修和運行。
2優(yōu)化控制
在某些火電廠SCR脫銷設(shè)備投入運行維護初期,曾出現(xiàn)過一些不恰當(dāng)?shù)臎]備運行方式和缺陷處理方式,導(dǎo)致系統(tǒng)堵塞情況加劇。經(jīng)理論分析和實踐探索,可以得到相對較正確、更完善的運行方式和堵塞處理方法,做到對類似問題進行全面分析,最終優(yōu)化控制。
根據(jù)氨飽和液和飽和蒸汽的熱力性質(zhì),可初步得液氨壓力、液氨焓、氣氨焓與溫度的關(guān)系曲線(見圖3)。由圖3曲線趨勢預(yù)設(shè)函數(shù)式,用最小二乘法求解非線性曲線擬合函數(shù),并用Matlab軟件進行求解,擬合出壓力、液氨焓、氣氨焓與溫度的關(guān)系式(見式(6)~(8)),式中變量同圖3。
2.1 閥體加熱與設(shè)備保溫
液氨蒸發(fā)系統(tǒng)流程如圖4所示(虛線為技改部分)。機組負荷較低時,由于氨氣使用量較少,氨站蒸發(fā)槽液氨入口調(diào)節(jié)閥開度較小,流通面積驟然變小,導(dǎo)致液氨在該溫度和壓力下節(jié)流,相態(tài)變化導(dǎo)致氣化,溫度顯著降低,從而在該處經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)冰、“結(jié)露”現(xiàn)象。若液氨巾夾帶一些雜質(zhì).溫度較低時液氨及雜質(zhì)粘度變大,流動邊界層越來越厚,延展面積也越來越大,雜質(zhì)在調(diào)節(jié)閥處堆積,流通面積越來越小,調(diào)節(jié)閥開度雖然逐漸增大,但是雜質(zhì)會繼續(xù)堆積,湍流越來越弱,最終導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥被完全堵塞。
根據(jù)設(shè)備巡視記錄,正常運行時液氨罐壓力0.88 M Pa,溫度23.7 ℃;蒸發(fā)槽供氨調(diào)節(jié)閥后壓力0.31 M Pa,蒸發(fā)槽出口氨氣壓力0.30 M Pa,蒸發(fā)槽內(nèi)熱水溫度51.4℃,蒸發(fā)槽出口氨氣溫度39.5℃,氨氣緩沖槽出口溫度29.9℃。由式6可以計算出0.88 M Pa時對應(yīng)液氨的飽和溫度為20.57℃,小于實際溫度23.7℃.說明罐內(nèi)液氨為欠飽和狀態(tài)。從蒸發(fā)槽液氨調(diào)節(jié)閥至蒸發(fā)槽,管外徑D=58 mm,長度L=2 230 min.則可以計算出該管段表面積為0.41 m2,管壁內(nèi)外溫度端差27℃,而換熱量根據(jù)式(6)~(8)計算可知,為1 617.68 kJ/kg,可知換熱面積遠遠不足,且流速很快,液氨幾乎不能被環(huán)境加熱,因此導(dǎo)致該管段溫度很低,常年保持在-3℃左右,環(huán)境中的水蒸氣被凝結(jié),出現(xiàn)“結(jié)露”現(xiàn)象,甚至在冬天經(jīng)常發(fā)生冰凍堵塞情況。如此長期運行,閥門殼體、管道外表面、地面上就會生長青苔,影響文明生產(chǎn).甚至腐蝕設(shè)備。對此,河源電廠采用了技改方案(見圖4虛線部分),即在蒸發(fā)槽供氨管道、閥門表面覆蓋聚氨酯保溫棉,避免環(huán)境中的水蒸氣在設(shè)備表面凝結(jié);供氨調(diào)節(jié)閥后管段溫度在0℃以下.利用蒸發(fā)槽溢流出來的熱水,加熱該管段,液氨流量較大時,熱水的溢流量也較大,適當(dāng)加熱,自然調(diào)節(jié),解決了該管段冰凍堵塞現(xiàn)象。
根據(jù)以上分析認為,應(yīng)將供氨調(diào)節(jié)閥盡量靠近蒸發(fā)槽,即在保證閥門間距、方便運行操作的前提下,盡量縮短供氨調(diào)節(jié)閥至蒸發(fā)槽的管道長度,以減少冷凍管道距離,此為設(shè)計上需要重點考慮的方面之一。
2.2 完善調(diào)節(jié)閥控制邏輯
由上述分析可知,由于蒸發(fā)槽液氨入口調(diào)節(jié)閥前后壓力為0.88 M Pa和0.31 M Pa,該閥前后溫度為23.7℃和-3.5 ℃,壓力和溫度變化均較大,且運行中該調(diào)節(jié)閥開度較小;而緩沖罐氨氣入口調(diào)節(jié)閥的調(diào)整范圍為0.25—0.35 M Pa,緩沖罐無法起到系統(tǒng)設(shè)置中“緩沖”的目的,因此需要完善這2個調(diào)節(jié)閥的控制邏輯,蒸發(fā)槽液氨入口調(diào)節(jié)閥目標值調(diào)整為0.70 M Pa,緩沖罐氨氣入口調(diào)節(jié)閥目標值調(diào)整為0.35 M Pa,緩沖罐氨氣出口調(diào)節(jié)閥目標值調(diào)整為0.30 M Pa,以使壓力漸次降低,逐步調(diào)整。
由式(6)計算出0.70 M Pa液氨的溫度為13.4℃,比調(diào)整前-3.5℃ 提高了約17℃?刂七壿嬚{(diào)整以后.運行過程中管道、閥門表面“結(jié)露”現(xiàn)象幾乎沒有,低溫堵塞現(xiàn)象被杜絕,而且兩調(diào)節(jié)閥的開度均在40%左右,避免了閥門長期節(jié)流磨損閥芯情況的發(fā)生。
綜合閥體加熱與設(shè)備保溫技改內(nèi)容及調(diào)節(jié)閥控制邏輯調(diào)整,截至2016年3月,氨站蒸發(fā)槽液氨入口調(diào)節(jié)閥管段污堵、凍結(jié)現(xiàn)象未再發(fā)生。
3討論
(1)供氨管道不可伴熱。由前文計算得知.儲氨罐及蒸發(fā)槽人口管內(nèi)液氨處于欠飽和狀態(tài).若在液氨罐出口管上設(shè)置伴熱,液氨會在管道內(nèi)部分氣化,吸收環(huán)境熱量后溫度降低,又會有部分氨氣凝結(jié),如此反復(fù),氣蝕現(xiàn)象頻繁發(fā)生.最終會導(dǎo)致設(shè)備損壞。因此,儲液罐出口管道上不可伴熱。
(2)自熱氣化不可取。在設(shè)備運營初期氣溫較高時,運行人員為節(jié)約輔助蒸汽用量,利用環(huán)境溫度加熱液氨罐,讓液氨在罐內(nèi)自然氣化。雖然這種運行方式可以持續(xù)供氨幾天,但是隨著機組負荷增加,脫硝用氨量增加,類似2.1節(jié)計算的管道換熱面積及內(nèi)外溫差,可知通過環(huán)境與液氨罐表面換熱的方式不能把足量的液氨氣化.氨的氣化潛熱通過液氨表面與環(huán)境進行熱交換過程不能及時完成,就會導(dǎo)致供氨溫度、壓力持續(xù)下降,設(shè)備巡視參數(shù)環(huán)境溫度盡管30℃左右.但是罐內(nèi)溫度最低時僅5 ℃,壓力0.5 M Pa。同時,以儲氨罐作為換熱器,會導(dǎo)致罐體的疲勞應(yīng)力累積.表面大量凝結(jié)水導(dǎo)致油漆剝落,罐體、閥門及地腳螺栓腐蝕,因此必須杜絕這種運行方式。
4結(jié)語
本文分析總結(jié)了火電廠SCR脫硝系統(tǒng)液氨蒸發(fā)槽入口調(diào)節(jié)閥、蒸發(fā)槽、SCR反應(yīng)區(qū)質(zhì)量流量計等處堵塞原因,并給出了處理方法及控制策略.使問題得以解決。實踐表明,采取有針對性的措施,加強運行管理,適時對設(shè)備進行重大維護等.對火電廠SCR脫硝氨系統(tǒng)正常運行至關(guān)重要.所得經(jīng)驗可供同類電廠借鑒。
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