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基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)(自動化)

 基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)(自動化)

                   1,2  邱錦強(qiáng)12, *  劉慶立2  胡連華1,2

1.陜西科技大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,陜西西安,710021;2.陜西科技大學(xué)自動化研究所,陜西咸陽,712000

摘要:以制漿生產(chǎn)線為背景,以三盤磨漿機(jī)為主要控制對象,基于S7 - 400PLC、Profibus-DP總線、工業(yè)以太網(wǎng)通信技術(shù)構(gòu)建DCS,實(shí)現(xiàn)對磨漿機(jī)的全自動控制。實(shí)際運(yùn)行效果表明,該方案不僅進(jìn)刀時(shí)間短、調(diào)節(jié)速度快、超調(diào)量小,而且可以有效地保護(hù)盤磨機(jī)的磨盤.

關(guān)鍵詞:盤磨;占空比;恒功率

中圖分類號:TP273   DOI: 10i1980/jissn0254-508X2016. 05. 010

    打漿是制漿造紙過程中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過改變纖維的物理結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)行為來改善纖維特性,從而使抄造的紙張具有一定特性。由于原料多種多樣,同時(shí)打漿過程中還存在著很多擾動,這些因素會影響成漿質(zhì)量,因此有必要對打漿過程進(jìn)行自動控制。

    對于打漿控制已研究了很多先進(jìn)的控制方式,鑒于成本、硬件穩(wěn)定性、算法實(shí)現(xiàn)性的考慮,國內(nèi)的打漿控制在很長的一段時(shí)間內(nèi)仍然是以恒功率控制方式為主。恒功率控制也稱棒。棒控制,控制流程是根據(jù)公式計(jì)算得到2個(gè)門檻功率,低功率段快速進(jìn)刀,高功率段慢速進(jìn)刀,設(shè)置的慢速進(jìn)刀的占空比是快速進(jìn)刀占空比的1/4。但是恒功率控制方式具有粗略、開環(huán)的缺點(diǎn),其控制效果不穩(wěn)定,其設(shè)計(jì)的門檻功率也讓系統(tǒng)的參數(shù)整定變得更困難。本課題針對該缺點(diǎn)對控制方式進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng),本文對此進(jìn)行介紹,以供參考。

1三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)

1.1控制原理

    在穩(wěn)定控制紙漿濃度和流量的基礎(chǔ)上,通過檢測打漿設(shè)備主電機(jī)功率傳感器,動態(tài)地對打漿設(shè)備的刀距進(jìn)行調(diào)節(jié)從而實(shí)現(xiàn)對三盤磨漿機(jī)設(shè)備的控制。

    通過調(diào)節(jié)出口定盤的移動,使動盤兩側(cè)產(chǎn)生壓力差,從而間接調(diào)節(jié)動盤的移動,達(dá)到調(diào)節(jié)盤磨間隙的目的。間隙調(diào)節(jié)裝置為渦輪蝸桿調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)電機(jī)為0. 25 kW的變頻器專用VPWM電機(jī)。在工業(yè)過程控制中,常規(guī)的PID控制器因?yàn)槠渥陨硖匦哉紦?jù)了95%的工業(yè)過程,但是其最大的缺點(diǎn)就是PID參數(shù)難以整定,并且一般情況下都會產(chǎn)生超調(diào),而進(jìn)刀過大,使磨盤間隙過小,嚴(yán)重時(shí)會發(fā)生碰刀事故,顯然在盤磨機(jī)進(jìn)退刀的控制上超調(diào)非常危險(xiǎn)。

    但是簡單的恒功率控制不夠靈活,對紙漿濃度、流量等其他因素的變化比較敏感,不能簡單有效地控制盤磨機(jī)。為此筆者在項(xiàng)目中結(jié)合具體設(shè)備,對恒功率控制進(jìn)行改良,設(shè)計(jì)了隨功率變化的脈沖控制器。

1.2脈沖控制器的設(shè)計(jì)

    為了使盤磨機(jī)從啟動開始迅速進(jìn)入到正常磨漿狀態(tài),將整個(gè)過程分為3個(gè)階段進(jìn)行控制。同時(shí)需要確定3個(gè)功率值,分別是空載功率P0、有效功率PR正常工作功率PW?蛰d功率即盤磨主機(jī)電機(jī)空轉(zhuǎn)未拖動負(fù)載時(shí)的功率;有效功率是快速進(jìn)刀階段后盤磨機(jī)的主電機(jī)功率;正常工作功率是滿足工藝要求(一般為打漿度指標(biāo))的情況下,盤磨機(jī)主電機(jī)的工作功率。

    盤磨機(jī)啟動過程如圖1所示。由圖1可以看出,盤磨機(jī)啟動過程分3個(gè)階段:①主電機(jī)啟動至穩(wěn)定狀態(tài)。由于三盤磨漿機(jī)配用的主電機(jī)功率較大,需要通過軟啟動器啟動,當(dāng)主電機(jī)開啟之后,功率穩(wěn)定在空載功率P0時(shí),才能夠開啟上漿泵。避免漿料泵送過早導(dǎo)致主電機(jī)帶負(fù)載啟動而導(dǎo)致啟動失敗。所以此階段,盤磨機(jī)功率設(shè)定為空載功率P0。②主電機(jī)功率上升到有效功率PE階段。上漿泵啟動之后,盤磨機(jī)開始進(jìn)料,此時(shí)盤磨機(jī)主電機(jī)功率開始上升,當(dāng)流量、壓力、濃度等過程變量都上升至最低打漿界限時(shí),調(diào)節(jié)電機(jī)開始進(jìn)刀,功率開始上升。三盤磨漿機(jī)的定盤及動盤的初始磨盤間隙較大,盤磨機(jī)的空轉(zhuǎn)、機(jī)械摩擦、紙漿的泵送以及漿料溫升消耗了大部分的功率。有效功率PE是這些損耗功率的和,當(dāng)盤磨機(jī)主電機(jī)功率超過有效功率PE時(shí),對漿料才有打漿效果。③進(jìn)入正常工作功率階段。當(dāng)盤磨機(jī)主電機(jī)功率達(dá)到有效功率PE時(shí),停止進(jìn)刀,進(jìn)退刀的選擇、快慢速的切換由控制算法決定。此時(shí),動盤與定盤間隙較小,為了保護(hù)磨盤,同時(shí)為了保護(hù)這個(gè)階段控制器控制效果的平穩(wěn)性,功率設(shè)定值不能突變,而是沿著斜坡攀沿上升的。這樣可以保證實(shí)際功率也是平穩(wěn)上升的。

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    由上述3個(gè)階段可以看出,盤磨機(jī)控制中,最重要的是由有效功率PE過渡到正常工作功率Pw的過程,如何保證這一階段平穩(wěn)安全并且準(zhǔn)確地到達(dá)設(shè)定狀態(tài),是盤磨機(jī)控制的難點(diǎn)也是最重要的一部分。

    為此,專門設(shè)計(jì)了盤磨機(jī)進(jìn)退刀控制算法,定義了誤差百分比e,其定義公式見式(1)。

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    式中,e代表實(shí)時(shí)功率值與設(shè)定值的差值在整個(gè)量程中所占的百分比,SP為設(shè)定的正常工作的磨漿功率,PV為盤磨機(jī)主電機(jī)實(shí)時(shí)功率,SPMAX為盤磨機(jī)主電機(jī)的最大功率。

    e越大則代表盤磨機(jī)的當(dāng)前功率距離設(shè)定的工作功率的差值越大,所需要的脈沖的占空比越大;e越小則表示越接近工作狀態(tài),進(jìn)刀脈沖占空比不能過大。因此,e值的大小就可以表示盤磨機(jī)當(dāng)前狀態(tài)下需要進(jìn)行進(jìn)退刀行程的大小,可以e為核心變量構(gòu)建脈沖控制器。

    隨著工藝要求的不同,磨漿所需要的功也是隨之變化的,但是盤磨機(jī)主電機(jī)功率范圍是固定的(0375 kW)。使用設(shè)定值與實(shí)時(shí)值的差值絕對值與測量范圍的比值進(jìn)行脈沖觸發(fā)器的構(gòu)建,可以避免在設(shè)定值不同時(shí)產(chǎn)生不同的控制效果。

    之后,在e的基礎(chǔ)上構(gòu)建占空比(一般用q表示)函數(shù)。設(shè)計(jì)原則是當(dāng)e值越小,變頻器輸出給調(diào)節(jié)電機(jī)的脈沖占空比越小。當(dāng)e值接近設(shè)定值時(shí),設(shè)計(jì)一個(gè)固定占空比為1/10,并且在設(shè)定值附近設(shè)計(jì)一定的死區(qū)。

    設(shè)計(jì)脈沖基本長度為2s,經(jīng)過調(diào)試得到用于調(diào)節(jié)間距的占空比表達(dá)式見式(2)。

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    式中,q表示的是輸出脈沖的占空比。

    當(dāng)SP值不變時(shí),隨PV值逼近SP值時(shí),以一次調(diào)試過程為例,脈沖占空比隨PV的變化如圖2所示。

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    在功率從有效功率PE (160 kW)上升到正常工作功率PW (308 kW)的過程中,隨功率上升,變頻器輸出的脈沖占空比不斷減小,且工作狀態(tài)為慢速進(jìn)刀。在靠近PE時(shí),占空比會保持在0.1,這是因?yàn)樵谡{(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),過小的脈沖不足以驅(qū)動間隙調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。當(dāng)實(shí)時(shí)功率稍微超過設(shè)定功率時(shí),調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)慢速退刀,使盤磨機(jī)維持恒功率打漿。

    另外,在軟硬件上設(shè)計(jì)了諸多連鎖來保護(hù)磨漿設(shè)備,主要包括:密封水流量小于最小值;盤磨機(jī)進(jìn)料口壓力小于低限,出料口高于高限;盤磨機(jī)出口漿溫超限;盤磨機(jī)流量上下限;功率變送器離線報(bào)警。

2  盤磨機(jī)控制運(yùn)用

    上述的三盤磨機(jī)控制系統(tǒng)已經(jīng)成功地應(yīng)用于河北保定某衛(wèi)生紙廠的生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線以3臺盤磨機(jī)和多圓盤為核心,結(jié)合原有生產(chǎn)線的白水組成了一條集制漿、纖維回收為一體的紙漿生產(chǎn)線。

2.1  盤磨機(jī)系統(tǒng)的組態(tài)實(shí)現(xiàn)

    整條生產(chǎn)線以S7- 400PLC為核心,Profibus-DP總線以及工業(yè)以太網(wǎng)組成3DCS,具體系統(tǒng)組態(tài)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示,通過從站ET200上的I/O擴(kuò)展模塊與現(xiàn)場的三盤磨漿機(jī)、多圓盤及其外圍儀表設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。主站支持硬件冗余,通過Profibus-DP總線電纜與從站通信。主站與上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)通過雙絞線連接。上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)包括2個(gè)操作員站、1個(gè)

冗余操作員站和1個(gè)工程師站。

基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)(自動化)3041.png基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)(自動化)3042.png基于S7- 400PLC的三盤磨漿機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)(自動化)3043.png 

    上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采用PCS集成的WINCC7.0組態(tài)軟件設(shè)計(jì),主要包括備漿流程顯示、盤磨運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視、多圓盤運(yùn)行顯示以及報(bào)表系統(tǒng)。操作員站A、操作員站B分別對盤磨機(jī)和多圓盤部分進(jìn)行操作和監(jiān)控,加上冗余操作員站,三者之間畫面均可以無擾切換,保證突發(fā)情況下系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

    具體盤磨機(jī)運(yùn)行狀態(tài)畫面如圖4所示,單臺盤磨機(jī)需要用到的是參數(shù)設(shè)置,調(diào)節(jié)電機(jī)狀態(tài)和報(bào)警信息。參數(shù)設(shè)置畫面主要用于實(shí)際工藝情況調(diào)節(jié)盤磨機(jī)正常工作功率,以及顯示盤磨機(jī)磨漿過程中的空載功率和有效功率。調(diào)節(jié)電機(jī)狀態(tài)在調(diào)試初期和故障修理時(shí)用于調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的調(diào)零,當(dāng)調(diào)試完成,調(diào)節(jié)電機(jī)的手動控制方式將被鎖定,調(diào)節(jié)電機(jī)的動作將由DCS進(jìn)

行控制,避免因操作工誤操作而發(fā)生碰刀的情況。盤磨機(jī)報(bào)警信息畫面主要是顯示盤磨機(jī)連鎖保護(hù)中涉及的各項(xiàng)過程變量的狀態(tài),便于檢查以及排除故障。

2.2盤磨機(jī)運(yùn)行效果

    從歸檔的數(shù)據(jù)曲線與漿料實(shí)際打漿度的測量情況來看,在這套控制方案下,盤磨機(jī)運(yùn)行情況穩(wěn)定,各項(xiàng)數(shù)據(jù)、運(yùn)行曲線都在程序設(shè)定的范圍內(nèi)。

    當(dāng)漿料濃度偏高時(shí),盤磨機(jī)開磨過程的功率上升曲線如圖5所示。漿料濃度過高導(dǎo)致盤磨機(jī)進(jìn)刀時(shí)會出現(xiàn)功率超限的情況,此時(shí)連鎖保護(hù)程序?yàn)榱吮Wo(hù)刀片,系統(tǒng)會執(zhí)行快速退刀的指令,重新從有效功率開始爬升,說明本系統(tǒng)可以有效地保護(hù)磨盤。

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    6描述的是一次順利開磨的情況,最后一次進(jìn)刀時(shí)的功率超過了正常工作設(shè)定功率,但是并沒有超出報(bào)警上限。此時(shí)控制脈沖與慢速進(jìn)刀時(shí)相同,間隙調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)由進(jìn)刀變成退刀,最終將功率穩(wěn)定在設(shè)定值,所設(shè)計(jì)的控制算法可以有效地將功率穩(wěn)定在設(shè)定值。

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    由圖5和圖6的盤磨機(jī)功率上升曲線表明,在這種控制方式下盤磨機(jī)啟動時(shí)間在4 min之內(nèi)就可以進(jìn)入正常工作狀態(tài)。

3結(jié)語

    本課題以制漿生產(chǎn)線為背景,以三盤磨漿機(jī)為主要控制對象,基于S7-400PLC、Profibus-DP總線、工業(yè)以太網(wǎng)通信構(gòu)建DCS,使用功率差值百分比數(shù)來構(gòu)建脈沖占空比函數(shù),并且將盤磨機(jī)控制分成3個(gè)階段采取不同的進(jìn)退刀方式。實(shí)際運(yùn)行效果表明,這種控制方式具有進(jìn)刀時(shí)間短、調(diào)節(jié)速度快、超調(diào)量小并且可以有效地保護(hù)盤磨機(jī)磨盤的優(yōu)點(diǎn)。

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